煤矿电控系统的优化设计路径

时间:2022-01-25 11:25:48

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煤矿电控系统的优化设计路径

一、煤矿主提升机电控系统优化设计和应用

(1)高压低频换向柜换向柜中包含六只高压真空接触器,它的电器连接采用裸铜母线(30X4)。经过仔细检查发现,接触器上方有两相母线距离为60mm,根据《煤矿电机设备安装标准》中的规定,此距离不符合标准。因此,这里改用热缩管套接在母线上并利用热风枪加热后安装,热缩管的参数为10KV、直径为50mm。热缩管安装好后,既保证了电气距离的安装要求,又避免了因异物、绝缘、盐雾、潮湿等引起的电力故障。(2)井筒开关的布置和控制为了减少井架、电缆遭受不必要的雷电干扰及损坏可编程控制器,在筒内设置减速开关和校正开关,保证提升数据的准确。选择开关时,选用可靠性高的复合型开关,此开关具备保护功能,当箕斗上磁钢向上经过开关,节点会维持断开状态,提高工作的可靠性。(3)对调绳信号的控制当检修信号发送后,如果绞车在10秒内没有动车,信号自动转为停车信号,防止司机继续开车造成伤亡事故。在原有的基础上添加了调绳节点,既保证检修的安全速度,又提高了调绳过程的效率。(4)防错向保护在对提升过程进行控制时,高压电源和低频电源之间有一个失控时间,此时提升力变大,绞车控制系统会自动测荷,将减速点提前,并提前贴闸施加制动力,以防止在这段失控时间里绞车超出正常速度;但若中途停车中没控制住其测荷时间、减速点位置等,提前贴闸将很难实现,最终会出现重罐失控下坠等恶性生产事故。为此,把自动换向设置成只能低速开车时,不能高压动作,并且将主令开关换为常开开关接入可编程控制器,这样使得在应急开车时,检修人员能把此接点短接后开车,在变换自动换向时,切断换向接触器的电源,保证了提升机的安全性和可靠性。(5)对检修信号的处理检修人员在对电控系统进行检测时,主要通过井口的信号箱将主令开关位置修位,但在实际检修过程中,由于某些原因会丢失,导致检测信号出现接收错误。因此,当信号系统输出检修状态信号时,把继电器输出信号接入监控机,将节点串入M390、M389回路,当检修人员在对提升机各个部分进行检查时,提升机无法高压动车。同时,将急停开关安装在信号箱里面,信号处理后经过继电器输出,检修不需要动车时,可以按下急停开关,启动安全闭锁和让安全回路断开。(6)对组态画面的完善在控制现场安装了一台工控机,用组态软件来模拟现实各种工况下提升机的数据和工作状况。为了提高系统的安全可靠性能和维护性,有利于快速处理故障和分析运行数据,将提升机的主控机速度、监控机速度、主机电流、制动油压、提升机高度等参数保存下来,建立历史数据,建立历史曲线控件,保留运行一个月的数据,便于相关技术人员查询。增加调绳工作画面,把各个电磁阀、行程开关等工作状况动态显示出来,便于调绳。同时,增加了报警组,当电控系统出现故障时,报警系统能以声、光等信息提醒在场的工作人员,及时停工检查。

二、结语

为了保证煤矿提升机的安全可靠性,提高企业的运行效益,我们还应该将计算机技术、现场总线技术、现代系统优化与系统工程理论等结合起来,对提升机电控系统的优化设计进行积极探索,提高煤矿生产的效率。

作者:王鹏飞单位:山煤集团长治经坊煤业有限公司