矿井主胶带问题的优化设计
时间:2022-01-25 11:16:49
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1存在问题
(1)二矿庚组煤开采成本低,但高富硫、高灰分,受市场制约比较严重;己组煤是优质炼焦煤,市场前景好。但二矿井下胶带运输系统己、庚组煤无单独的储煤仓,不能分采分运,无法实现资源的合理配采,难于满足市场的需要,综合经济效益低。而合理配采、实现分装分运分销,可以调整产品结构,提高产品附加值,增加经济效益。(2)污染环境。二矿紧邻市中心,原地面储煤仓容量仅1750m3,无法满足不少于2d储量要求的规定,绝大部分原煤在储煤场落地露天储存,不仅造成了煤炭资源丢失,还污染了环境。(3)胶带运输和储装运系统能力不足,与矿井发展不匹配。筛选系统简易安装,设备处理能力低;矿井主斜井胶带输送机运量仅400t/h,整个系统能力为150万t/a,无法满足生产需求。(4)胶带运输系统复杂,装载点多,设备档次低,效率低。
2优化设计基本思路
二矿可简单分为东西2大采区,井下西部己庚二和己庚一采区生产己、庚组煤,东部庚三及三水平只生产庚组煤,如果在井下实现2种煤炭分运,需要在主胶带斜井下部、暗斜胶带增加2个储煤仓,根据煤种分时段运输;地面新建1套储装运筛选系统和4座储煤仓,增大原储装运系统能力,使己、庚组煤分别储存;将主系统普强胶带更换为高强胶带,这样可实现己、庚组煤炭分运、分储、分销,主运输能力和煤仓储装能力相应提高。
3实施情况
(1)储装运生产系统优化。在主斜井胶带机上延方向新建筛选系统,原煤由明斜胶带输送机(主斜井胶带输送机)运送到筛分楼上,由分叉溜槽进入到振动筛,经过筛分处理后,粒径大于50mm的原煤流入手选胶带输送机被人工手选,选出的矸石及其他杂物进入矸石仓,经矿车运送至翻矸系统翻入矸石山;块煤经破碎机破碎后,和粒径小于50mm的筛下煤混合转载到上仓胶带输送机上,经过配仓胶带输送机,用卸料器按不同品种的煤卸入相应的新建煤仓中,煤仓中的煤经过仓下给煤机、仓下胶带输送机和上铁路胶带输送机进入新装车点或原煤仓中,通过火车外运。当储煤仓满仓时,原煤进入储煤场储存,然后经汽车外运销售。另外,煤仓侧面留有汽车装车口,也可用于汽车外运销售。(2)主要筛选设备选型。选用2台4DL2467型单梁激振筛,1用1备,处理量1000t/h;选用FP63AS型双滚齿破碎机,处理量400t/h;地面储装运系统共计安装6部胶带机,带宽均为1200mm,V=2.5m/s,Q=1000t/h。仓下给煤机选用甲带式给煤机,新建4座储煤仓,总容量26000m3,己组煤和庚组煤各占2个仓。(3)由于明斜胶带运输巷第3部机头处有水平夹角,先将主斜井胶带输送机前2部更换为高强胶带(明斜胶带)。拆除部分地面建筑,在原筛分楼延长线方向建新筛选楼,高强胶带输送机的驱动装置和卸载滚筒放在新筛选楼上部,液压拉紧装置放在地面,待土建工程、胶带机驱动、张紧装置安装完工后,拆除主斜井前两部普强胶带,更换为1部高强胶带,这样减少了施工和安装时对生产系统的影响。改造后运输能力为1000t/h,提高了600t/h。(4)恢复完善井下原有部分巷道(安装庚组集中胶带),新施工暗斜巷道1500m,新建庚三煤仓(2000m3)、己一煤仓(1000m3)、己二煤仓(1200m3)。(5)拆除庚三集中胶带和庚三上山普强胶带机。在暗斜、庚三上山各安装DTL100/800/4×315S高强胶带。(6)明斜巷道下段取直后,拆除普强胶带,将明斜胶带下延,合为1部高强胶带。(7)己二集中巷新煤仓建好后,拆除原来的3部普强胶带,更换为1部高强胶带输送机。以上方案分步实施,自2009年5月起开工,历时3a,于2012年4月全部竣工。
4优化后运输流程
(1)庚一采区:庚组煤→庚一下山胶带→庚组集中胶带→庚三上山胶带→暗斜胶带→明斜胶带→地面。(2)己一采区:己组煤→己一下山胶带→己一煤仓→己一集中胶带→己二集中胶带→己二煤仓→明斜胶带→地面。(3)己二采区:己组煤→己二集中胶带→己二煤仓→明斜胶带→地面。(4)庚三采区:庚组煤→庚三上山胶带→庚三煤仓→暗斜胶带→明斜胶带→地面。
5结语
平煤股份二矿通过对矿井主胶带运输及储装运系统的优化,使系统具备了不小于300万t/a的生产能力;使己、庚组煤实现了分运、分储、分销,提高了煤炭产品质量,优化了产品结构,增强了市场竞争力,每年可增加收入3500万元。另外,使大部分原煤入仓,降低了煤炭对环境造成的污染,并降低了职工劳动强度,减少了维护量,同时系统安全性能大大提高。
作者:封丽亚单位:平煤股份二矿
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