谈工业剪切机控制器的设计

时间:2022-09-02 02:33:55

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谈工业剪切机控制器的设计

1系统结构设计

当剪切机剪切结束后,剪切机切刀位置传感器G3输出控制信号,MCU系统检测到G3输出信号后,输出加速信号控制送料电机加速运转,完成一次剪切过程。系统工作信号时序图如图2所示。

1.1剪切流程

系统启动后,送料电机开始以较高的速度向前传送板材。当减速传感器G1检测到板材后,G1输出一个如图2(a)所示的下降沿信号S1,去触发MCU中断。MCU随即响应S1所触发的中断,并输出减速如图2(e)所示的减速信号S5以控制送料电机减速。减速示意图如图3所示。图3减速示意图此时钢材被以一个较低的速度向前传送。当剪切传感器G2检测到板材后,G2输出一个如图2(b)所示的下降沿信号S2,去触发MCU中断。MCU随即响应S2所触发的中断,并输出减速如图2(d)所示的减速信号S4以控制剪切电机。G3传感器输出一个如图2(c)所示低电平信号S3。剪切示意图如图4所示。图4剪切示意图剪切刀片收起之后,传感器G3仍变为高电平,如图2(3)的S3。当MCU检测到S3由低电平变成高电平后,即对传送电机进行加速。加速示意图如图5所示。

1.2MCU软件的设计

在本系统中MCU主要有以下三个方面的作用:第一:存储当前待剪切数目,第二:处理传感器信号,第三:输出控制控制信号。综合考虑设计成本、产品开发周期以及适应性等方面的因素,选择了STC公司推出的51内核的工控机STC89C52RC-40I。此款单片机是专门应用于工业控制现场,具有很强的抗电磁噪声干扰和抗振动干扰的能力。单片机软件的软件流程如图6所示。单片机上复位后,首先进行按键扫描并且显示当前需要剪切的数量,只有当输入的剪切数量大于0并且按下开始按键后,传感器的触发信号才能有效,单片机也进入等待状态,为了使数码管显示更稳定,在此利用了数码管刷新程序来代替等待的空指令。当减速传感器输入减速信号S1时,单片机判断此时的待剪裁数目是否为0,若不为0时就使P1.7口输出高电平继电器电路启动切换,由B端和G端输出的电阻变小,电机减速。此时的钢材以1个很低的速度被向前传送。当传送的钢材被剪切传感器检测到时,单片机先判断传送电机是否处于减速状态,若处于减速状态就使P1.5口输出1个时间为thold的脉冲信号用以驱动剪切电机下降,此时传感器G3输出1个低电平,等到刀片自动弹起时,G3输出又恢复为高电平,如图2(c)中的S3信号,单片机检测到S3后,在P1.7口输出低电平,用以切换传送电机的速度,使其恢复到正常速度。计数器程序将待剪切的数量减1刷新显示,同时进行下一次剪切的初始化。

2结果与分析

系统运行时的人机交互界面如图7所示,按键电路由6个功能键所组成,分别是位选键、位加键、位减键、开始键、暂停键和停止键。显示电路由红色的LED数码管构成。另外在主控处还有3个工作指示灯,其中绿灯是正常工作识别灯,每当程序跑飞时,绿灯会熄灭;黄灯是空闲状态灯;红灯是剪切状态指示灯。每当系统处于空闲状态时,红灯灭,黄灯亮;处于剪切状态时,红灯亮,黄灯灭。在工业现场的试验中,剪切6m定长钢板误差的绝对值可以小于1mm。

3结束语

本文设计的高精度工业剪切机控制器具有精度高、自动化程度高、工作稳定等特点,特别适合用于中小企业对手工剪切机的改造升级。相信经过改进后的剪切机将会大大提高企业的生产效率。

本文作者:黄琦龙汤金生张朋工作单位:南京理工大学泰州科技学院