微细粒铅锌试验研究分析论文

时间:2022-07-10 10:02:00

导语:微细粒铅锌试验研究分析论文一文来源于网友上传,不代表本站观点,若需要原创文章可咨询客服老师,欢迎参考。

微细粒铅锌试验研究分析论文

【关键词】:微细粒铅锌回收浮选柱

【摘要】:简要的介绍了利用CCF浮选柱回收车河选厂浓密机细泥沉砂,铅、锌的回收率分别为71.81%、73.99%高于高于同期生产的浮选机指标,提出了初步的设计方案并估算了其经济效益。

1、概述

大厂矿田经过几十年开采利用,富矿资源已渐渐枯竭,现阶段以开采贫矿以及边缘矿为主,锡铅锌有用金属嵌布粒度更细,在生产过程中,为了减少各有用金属的过粉碎,充分利用矿产资源,提高有价金属回收率,虽然采用多段磨矿工艺,使有用金属矿物得到更好的单体解离,但难以避免部分锡铅锌有用金属的过粉碎。本次试验采用机械搅拌式实验型挂槽浮选机与浮选柱进行对比。机械搅拌式浮选机试验在实验室进行,浮选柱试验在现场进行。CCF试验型浮选柱的总高程有6.5m。

2、原矿性质

车河选矿厂处理矿石主要为92号矿体矿石,选矿厂所有浓密机溢流集中到厂外30米浓密机进一步沉淀,其沉砂作为试料,该物料品位低,粒度细,属难选矿物。

3、CCF试验型浮选柱小型试验

浮选柱安装在车河选厂后重摇床作业厂房,充分利用生产现场的高差,试验矿样直接从生产流程中提取进行连续试验,试验流程为一粗一精闭路流程,也分别进行了两个方案浮选条件试验,硫化矿混浮和优先浮铅流程。分别进行了设备参数和各种药剂的条件。

3.1硫化矿混浮试验

(1)设备参数

试验中主要进行了充气量和冲洗水二种设备参数的条件,不同充气量条件试验结果如下:

充气量为0.5/h时,铅锌的回收率较高。确定充气量条件为0.5/h。

冲洗水为15ml/s时,铅锌的回收率较高。确定充气量条件为15ml/s。

(2)药剂条件试验

试验中主要进行了黄药、硫酸铜、2#油三种药剂的各种配合条件。通过实验可知,铅锌在37mm和10mm两个粒级的回收率达到80%以上,说明浮选柱在超细粒物料中有超常的回收能力,符合其本身的优点。

3.2优先浮铅试验

优先浮铅试验只进行药剂条件试验,而设备参数根据混浮的最佳条件作为参考,不再进行条件试验,即充气量为0.5/h和冲洗水为15ml/s两个设备参数固定。药剂因素为丁铵黑药、硫酸锌、氰化钠三个条件。试验流程为一粗一精闭路优先浮铅试验。

根据车河选厂浓密机细泥沉砂进行浮选柱的试验数据,对车河选厂细泥使用浮选柱进行如下初步设计。

车河选厂浓密机细泥沉砂进行浮选柱的硫化矿混浮试验数据,粗选给矿量:153kg/h,给矿粒度,-0.074mm,粗选硫化矿产率22%,精选硫化矿产率10.14%,粗选充气量0.5/h,精选充气量0.25/h,矿石比重:2.75t/,当地海拔:700米。

车河选厂浓密机细泥沉砂矿量为30t/h,根据浮选柱的试验数据计算出粗选给矿量:30t/h,精选给矿量:6.6t/h,粗选硫化矿产率22%,精选硫化矿产率10.14%,粗精选作业浓度17-20%。

浮选柱计算过程

①由试验数据可以计算出:

粗选:泡沫表面流速(SFV)(相当于矿物在矿浆内干涉沉降速度)0.85cm/s

泡沫携带量2g/cm2·min

充气量:0.8Nm3/m2·min

精选:泡沫表面流速(SFV)0.75cm/s

泡沫携带量3g/cm2·min

充气量:1.6Nm3/m2·min

②方案参数选择

考虑到试验设备与工业设备的区别及现场生产使用情况,初步确定本次方案设计采用如下参数

粗选:泡沫表面流速(SFV)0.65cm/s

泡沫携带量2g/cm2·min

充气量:1.2Nm3/m2·min

作业浓度19%

精选:泡沫表面流速(SFV)0.50cm/s

泡沫携带量3g/cm2·min

充气量:1.8Nm3/m2·min

作业浓度17%

③浮选柱、空压机及砂泵选型

根据以上参数,计算出粗选浮选柱直径为3.01m,精选浮选柱直径为1.71m,粗选采用CCFΦ3.0×10.0浮选柱1台,精选采用CCFΦ1.8×10.0浮选柱1台。配套空压机:2台双螺杆空压机(一用一备),排气量13m3/min,电机功率75KW。4台2寸PS型离心砂泵(二用二备),共计运行电机功率22KW。

经济效益计算依据:从试验的数据可知,两种浮选机的选别指标和药剂用量基本一样,只是使用的设备台数不同。车河选厂浓密机细泥沉砂浮选现使用机械式搅拌浮选机共计15台,每台电机功率为11KW,总功率为165KW。浮选柱选别车河细泥,粗选和精选作业各使用1台浮选柱,2台PS型离心砂泵,合计运行电机功率为97KW。

两种浮选机处理车河细泥运行电机功率相差68KW。按每年生产时间300天,每度电费0.55元计算,浮选柱比普通浮选机每年节约电费为:68×0.85×24×300×0.55÷10000=22.9万元。使用CCF型浮选柱代替机械式搅拌浮选机处理车河选厂浓密机细泥沉砂,不仅在节能降耗具有的优势,而且大大降低设备运行成本。因此,可以使用CCF型浮选柱代替机械式搅拌浮选机处理车河选厂浓密机细泥沉砂。

结语

1、使用CCF试验型浮选柱处理车河选厂浓密机细泥沉砂,选别流程为一粗一精闭路流程。在进行硫化矿混浮方案中,获得了硫化矿产率为10.14%,铅、锌的回收率分别为71.81%、73.99%。在进行优先浮铅方案中,获得了铅精矿产率为6.67%,铅回收率为71.69%。与机械搅拌式选别指标相当。药剂用量方面,在硫化矿混浮方案中,CCF试验型浮选柱为219.67g/t;机械搅拌式浮选机为243.33g/t。在优先浮铅方案中,CCF试验型浮选柱为312.67g/t;机械搅拌式浮选机为309.67g/t。

2、试验结果表明,CCF试验型浮选柱适合选别细泥物料,选别车河的细泥,在没有扫选的情况下,不管是混浮还是优先浮选铅锌回收率都达到70%以上。

3、CCF型浮选柱处理细泥具有的超常能力和节能降耗的优势,并可实现操作自动化。因此,建议使用CCF型浮选柱代替机械式搅拌浮选机处理车河选厂浓密机细泥沉砂。

1、概述

大厂矿田经过几十年开采利用,富矿资源已渐渐枯竭,现阶段以开采贫矿以及边缘矿为主,锡铅锌有用金属嵌布粒度更细,在生产过程中,为了减少各有用金属的过粉碎,充分利用矿产资源,提高有价金属回收率,虽然采用多段磨矿工艺,使有用金属矿物得到更好的单体解离,但难以避免部分锡铅锌有用金属的过粉碎。本次试验采用机械搅拌式实验型挂槽浮选机与浮选柱进行对比。机械搅拌式浮选机试验在实验室进行,浮选柱试验在现场进行。CCF试验型浮选柱的总高程有6.5m。

2、原矿性质

车河选矿厂处理矿石主要为92号矿体矿石,选矿厂所有浓密机溢流集中到厂外30米浓密机进一步沉淀,其沉砂作为试料,该物料品位低,粒度细,属难选矿物。

3、CCF试验型浮选柱小型试验

浮选柱安装在车河选厂后重摇床作业厂房,充分利用生产现场的高差,试验矿样直接从生产流程中提取进行连续试验,试验流程为一粗一精闭路流程,也分别进行了两个方案浮选条件试验,硫化矿混浮和优先浮铅流程。分别进行了设备参数和各种药剂的条件。

3.1硫化矿混浮试验

(1)设备参数

试验中主要进行了充气量和冲洗水二种设备参数的条件,不同充气量条件试验结果如下:

充气量为0.5/h时,铅锌的回收率较高。确定充气量条件为0.5/h。

冲洗水为15ml/s时,铅锌的回收率较高。确定充气量条件为15ml/s。

(2)药剂条件试验

试验中主要进行了黄药、硫酸铜、2#油三种药剂的各种配合条件。通过实验可知,铅锌在37mm和10mm两个粒级的回收率达到80%以上,说明浮选柱在超细粒物料中有超常的回收能力,符合其本身的优点。

3.2优先浮铅试验

优先浮铅试验只进行药剂条件试验,而设备参数根据混浮的最佳条件作为参考,不再进行条件试验,即充气量为0.5/h和冲洗水为15ml/s两个设备参数固定。药剂因素为丁铵黑药、硫酸锌、氰化钠三个条件。试验流程为一粗一精闭路优先浮铅试验。

根据车河选厂浓密机细泥沉砂进行浮选柱的试验数据,对车河选厂细泥使用浮选柱进行如下初步设计。

车河选厂浓密机细泥沉砂进行浮选柱的硫化矿混浮试验数据,粗选给矿量:153kg/h,给矿粒度,-0.074mm,粗选硫化矿产率22%,精选硫化矿产率10.14%,粗选充气量0.5/h,精选充气量0.25/h,矿石比重:2.75t/,当地海拔:700米。

车河选厂浓密机细泥沉砂矿量为30t/h,根据浮选柱的试验数据计算出粗选给矿量:30t/h,精选给矿量:6.6t/h,粗选硫化矿产率22%,精选硫化矿产率10.14%,粗精选作业浓度17-20%。

浮选柱计算过程

①由试验数据可以计算出:

粗选:泡沫表面流速(SFV)(相当于矿物在矿浆内干涉沉降速度)0.85cm/s

泡沫携带量2g/cm2·min

充气量:0.8Nm3/m2·min

精选:泡沫表面流速(SFV)0.75cm/s

泡沫携带量3g/cm2·min

充气量:1.6Nm3/m2·min

②方案参数选择

考虑到试验设备与工业设备的区别及现场生产使用情况,初步确定本次方案设计采用如下参数

粗选:泡沫表面流速(SFV)0.65cm/s

泡沫携带量2g/cm2·min

充气量:1.2Nm3/m2·min

作业浓度19%

精选:泡沫表面流速(SFV)0.50cm/s

泡沫携带量3g/cm2·min

充气量:1.8Nm3/m2·min

作业浓度17%

③浮选柱、空压机及砂泵选型

根据以上参数,计算出粗选浮选柱直径为3.01m,精选浮选柱直径为1.71m,粗选采用CCFΦ3.0×10.0浮选柱1台,精选采用CCFΦ1.8×10.0浮选柱1台。配套空压机:2台双螺杆空压机(一用一备),排气量13m3/min,电机功率75KW。4台2寸PS型离心砂泵(二用二备),共计运行电机功率22KW。

经济效益计算依据:从试验的数据可知,两种浮选机的选别指标和药剂用量基本一样,只是使用的设备台数不同。车河选厂浓密机细泥沉砂浮选现使用机械式搅拌浮选机共计15台,每台电机功率为11KW,总功率为165KW。浮选柱选别车河细泥,粗选和精选作业各使用1台浮选柱,2台PS型离心砂泵,合计运行电机功率为97KW。

两种浮选机处理车河细泥运行电机功率相差68KW。按每年生产时间300天,每度电费0.55元计算,浮选柱比普通浮选机每年节约电费为:68×0.85×24×300×0.55÷10000=22.9万元。使用CCF型浮选柱代替机械式搅拌浮选机处理车河选厂浓密机细泥沉砂,不仅在节能降耗具有的优势,而且大大降低设备运行成本。因此,可以使用CCF型浮选柱代替机械式搅拌浮选机处理车河选厂浓密机细泥沉砂。

结语

1、使用CCF试验型浮选柱处理车河选厂浓密机细泥沉砂,选别流程为一粗一精闭路流程。在进行硫化矿混浮方案中,获得了硫化矿产率为10.14%,铅、锌的回收率分别为71.81%、73.99%。在进行优先浮铅方案中,获得了铅精矿产率为6.67%,铅回收率为71.69%。与机械搅拌式选别指标相当。药剂用量方面,在硫化矿混浮方案中,CCF试验型浮选柱为219.67g/t;机械搅拌式浮选机为243.33g/t。在优先浮铅方案中,CCF试验型浮选柱为312.67g/t;机械搅拌式浮选机为309.67g/t。

2、试验结果表明,CCF试验型浮选柱适合选别细泥物料,选别车河的细泥,在没有扫选的情况下,不管是混浮还是优先浮选铅锌回收率都达到70%以上。

3、CCF型浮选柱处理细泥具有的超常能力和节能降耗的优势,并可实现操作自动化。因此,建议使用CCF型浮选柱代替机械式搅拌浮选机处理车河选厂浓密机细泥沉砂。