水泥厂窑尾料浆应用管理论文

时间:2022-06-15 07:39:00

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水泥厂窑尾料浆应用管理论文

1引言

在湿法水泥窑煅烧过程中,窑尾料浆的喂料控制是至关重要的一环,它直接关系到水泥熟料的产量和质量。传统的喂料控制方式有2种:(1)勺式喂料:单位勺的容积一定,通过调节直流电机转速来控制喂料量,这是老湿法窖普遍喂料方式,计量较准,但控制较复杂;(2)采用阀门调节,用电磁流量计进行计量的方式,这是近几年发展起来的喂料方式,控制较简便,但阀门执行器频繁动作,易出故障。以上两种方式料浆泵都是以工频恒速运行的。如图1所示为第2种喂料的框图(第一种把流量计和阀门换为勺式机),对于料浆泵,具有以下特性:其(流量)Q∝N(转速),(扬程)H∝N2,(轴功率)W∝N3。当流量减小时,如果泵的转速也随之下降,则轴功率可以降低很多,如果采用改变料浆泵的转速来调节料浆的流量,就能节约大量能量。而变频器具有良好的驱动性能,包括PID控制等先进控制算法、丰富的控制功能以及节能节电等显著特点,因此可以采用变频器来对原喂料方式进行改造。

2系统实现

2.1系统组成

新喂料框图如图2所示,各环节如下:

(1)变频器:由于美国艾默生公司的变频器性价比高,选用它的TD2000变频器作为控制系统的执行器;

(2)流量计:流量计为国内生产的电磁流量计,输出为标准4~20mA电流信号,最大流量为60方/小时;

(3)料浆泵:使用原来的料浆泵(150NG),密封性较好,低速运行时不漏浆。

2.2软件设计

由于我厂使用DCS过程控制系统,这为实现喂料的手、自动控制带来了方便,手、自动切换和控制算法由DCS系统实现,变频器作为执行器,采取双闭环控制方式如图3所示,外环为流量控制环,内环为变频器频率控制环;DCS系统接受实际流量信号和变频器的频率信号。设定流量与实际流量的偏差经运算后作为变频器的频率设定信号,与变频器的实际频率信号比较,运算结果作为变频器的实际频率信号。由于料浆泵有30m多的扬程,变频器低于31Hz时抽不出浆,而到39Hz时,就达到最大流量60m3,所以我们限定了变频器的运行频率,调节范围为31Hz~39Hz,它和DCS系统送出的0~10V频率信号对应。

然而绝大多数湿法窑都没有用DCS系统,这可以用变频器的内置PID功能,图4为它的控制框图,这种方式充分利用变频器的功能,外加一个手动和自动转换开关,而实现自动喂料时,把测速发电机的窑速信号(0~55V)变换成0~10V信号,经比例调节器得到料浆喂料设定量。

喂料分手动和自动2种调节方式,手动调节由窑头操作工拫据窑况来设定喂料量;当窑况平稳正常时,喂料量跟踪窑速,由窑速快慢自动调节喂料量的多少。

3控制电路图

流量设定信号为0~10V,接变频器VCI-GND端子;流量反馈信号为4~20mA(跳线CN10跳在I侧),接变频器CCI-GND端子,变频器采用端子FWD-COM控制启/停。变频器的频率信号由FM-GND端子输出,如图5所示。

4变频器参数设置

(1)电机参数:(根据电机铬牌)

F146=1(电机参数功能块显示)

F148=38(电机额定电压)

F149=115(电机额定电流)

F150=1440(电机额定转速)

F151=75(电机额定功率)

(2)控制状态模式参数:

F00=2(选择模拟端子给定(VCI-GND))

F02=1(控制端子FWD-COM启停)

F19=25(加速时间)F10=40(减速时间)

F13=0(最小模拟输入量)

F14=30(最小模拟输入量对应频率)

F15=10(最大模拟输入量)

F16=35(最大模拟输入量对应频率)

(3)闭环控制回路参数:使用变频器内置PID控制时设置。

F100=1(选择模拟反馈闭环控制系统)

F101=1(选择VCI模拟电压给定(0~10V)

F103=2(选择反馈通道电CCI提供电流输入(0~20mA)(CN10跳在I侧))

F104=2(反馈偏置量)

F106=125(反馈通道增益)

F111=0.5(比例系数)

F112=0.05(积分时间)

5调试方法

(1)首先使系统开环运行,检测流量信号是否正确,并标定流量,使流量与流量计输出信号4~20mA对应,流量计最大流量60m3/h.

(2)设置好变频器相关参数。

(3)增加F111的值,直到系统开始振荡,则取F111=F111振荡×0.3。

(4)增加F112积分系数值,直到系统开始振荡,则取F112=F112×0.5。

6效果分析

本系统经改造投入运行后,工作稳定可靠,操作方便,取得了显著的经济效益。采用变频控制,料浆泵启/停时无冲击电流,正常运行时相对运行转速较低,使机械损耗减小,浆泵叶轮磨损明显减小,检修周期加长,可以不备用料浆泵,机械效率得到提高。本系统另一重要特点是能够节约大量电能:改造前料浆泵恒速运行,电流平均为110A,改造后喂相同的料浆,电流降为55A,节约功率37.5kW(浆泵为75kW)。如果以0.4元/度电来计算,则1个月可节约电费:37.5×24×30×0.4=10760元,1年至少可节约电费10万元,而料浆泵和流量计共计投入才4万元,不到半年就可收回成本,而且在新线的土建施工时,由于浆直接抽进窑而少了平衡仓,还可以减少土建高度,费用也相应减少。

7结束语

在喂料系统中应用变频调速技术,实现了浆泵的速度由实际喂浆量的多少来进行自动调节,比浆泵在额定转速下运行节约大量电能,并且可实现喂料自动化,是提高机械效率和减少能耗的有效方法。特别是美国艾默生变频器作为控制系统的执行器,稳定性好,控制精度高,其变频器产品在我厂大量使用,其中75kW的变频器近60台,收到了良好的节能效果。

参考文献

[1]艾默生变频器TD2000系列变频器技术手册、用户手册。