电厂设备预留孔洞施工工艺研究

时间:2022-07-19 02:55:37

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电厂设备预留孔洞施工工艺研究

摘要:文章对华电莱州二期项目2×1000MW机组工程设备基础预留孔洞施工工艺进行研究,并总结相关经验。

关键词:基础孔洞;拆除;模板

华电莱州二期项目2×1000WM机组工程位于山东莱州金城海北嘴村,南距莱州市里27km,西、北濒临渤海,是中国首座智能化电厂扩建工程。厂内设备基础存在较多的细长预留孔洞(其中送、一风机基础预留孔洞为240mm×240mm×1500mm),使用木模板支设的模板盒在混凝土浇筑完成后拆除困难,而全厂基础预留孔洞约1300多个。为降低模板盒拆除难度,提高基础预留孔洞施工效率,特成立QC小组进行攻关,并取得良好效果。

1基础预留孔洞施工现状

电厂内设备基础存在较多的预留孔洞,而如何高效率地施工基础预留孔洞一直未能有效解决;特别是较小且深的预留孔洞施工难度更是成倍增加(一般设备基础预留孔洞均不大于300mm,而深度一般有大于400mm)。按照传统木模板支设的预留孔洞经常会出现倾斜、移位、挤压变形等难以拆除的现象,且在拆除这些孔洞模板过程中极易破坏预留孔洞,由此产生二次修复工序更是费时费工,甚至出现由于螺栓孔损坏或位移偏差造成的基础报废现象,损失惨重。根据调查发现,传统方案中预留孔洞模板一次拆除成功率仅为8.33%;一次拆除后残留物达到70.4%,拆除后基础孔洞损坏率为17.6%,拆模后模板盒损坏率为88%。

2设备基础预留孔洞施工新方案

2.1方案分析。为提高基础预留孔洞模板盒拆除一次成功率,降低模板盒拆除过程中预留孔洞损坏率,避免产生二次施工的费用,提高施工效率,对如何施工基础预留孔洞的施工技术进行研究,并提出4套方案进行分析(见表1)。根据对比分析,选择了最佳方案,即模板盒外侧包裹泡沫板。2.2模板盒外侧包裹泡沫板选择。(1)模板选择。相比于普通三合板,利用普通1.5cm厚模板,来制作模板盒,刚性、强度较好,可重复使用。(2)泡沫板选择。普通2cm厚泡沫板易损坏,抗压性能较差;利用普通2cm厚挤塑板来制作模板盒,抗压、防腐性能较好。(3)模板盒定制方式。模板盒可用木方或胶带固定,胶带固定虽然成本低,施工方便,但固定不牢固,一次性使用,清理困难;利用木条固定,可使用现场废料,固定牢固,可循环利用。(4)泡沫板固定方式。泡沫板可用胶水、薄膜加胶带或者刚定进行固定,利用薄膜加胶带方案来制作模板盒,成本低,固定牢固,无缝隙,施工方便。2.3方案实施。(1)制作模板盒。确保模板盒尺寸符合图纸设计要求,模板盒定制、加工牢固,泡沫板包裹密实。(2)模板盒安装。确保安装牢固,安装位置、标高准确,偏差不大于0.5mm,安装垂直度偏差不大于1%。(3)浇筑混凝土。浇筑前进行技术交底,严格控制浇筑方式;严禁浇筑过程中踩踏模板盒;严禁振捣棒触碰模板盒;发现模板盒位置偏移,立即进行整改。(4)模板盒拆除。按照施工方案及验收程序进行施工,模板拆除严禁硬拉硬撬,避免损坏基础;模板拆除尽量保证模板盒完整,可二次利用;使用提前安装好的提手将模板盒提出;清理孔洞内泡沫板;对孔洞进行防护。对模板盒拆除过程进行检查发现,模板盒拆除后完好率达到91.7%,基础预留孔洞施工一次拆除成功率均达到目标值。

3结束语

通过本次研究,保证基础预留孔洞的施工质量,混凝土拆除后基础孔洞效果良好,模板盒可重复使用,大大提高施工效率,降低施工成本,积累了宝贵的基础预留孔洞施工经验,总结了一套系统的施工方法,为今后顺利完成工程实际当中的预留孔洞施工工作打下坚实的基础,进一步增强公司的品牌竞争力,为公司开拓更广泛的市场作出了一定的贡献。

作者:马骥 单位:中国电建集团核电工程有限公司