油田环保隐患治理井安全钻井技术

时间:2022-10-19 09:18:25

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油田环保隐患治理井安全钻井技术

摘要:福山油田朝阳区块注水系统环保隐患治理井是一口对高压注水井(井口压力20MPa),但由于注水系统故障,需要实施泄压、压井、起油管以及后续侧钻作业和井下作业,目的是消除安全隐患、恢复注水系统的完整性。但由于该井承压时间长、井口压力高、井下情况风险高等特点,带来较大的环保隐患,施工风险与难度相对较高。本文对该井的施工难点进行了分析,对施工过程进行了总结,重点对前期井眼准备中压井过程、裸眼侧钻经过及后期井下作业中的洗井、射孔、试注进行了详细阐述。该井施工包括了修井、钻井及试油的一系列工程,在类似井施工中有一定的借鉴意义。

关键词:风险控制;压井;高压;注水井;侧钻

1老井眼简况及施工风险

需治理的老井井号为朝4x,为福山油田朝阳区块一口高压注水井(井口压力20MPa),但存在注水系统环保隐患治理。但由于注水系统故障,需要实施泄压、压井、起油管以及后续侧钻作业和井下作业,目的是恢复注水系统的完整性。但由于该井承压时间长、井口压力高、井下情况风险高等特点,带来较大的环保隐患,施工风险与难度相对较高。该井为一口三开井,套管结构为Φ339.7mm+Φ244.5mm,井深4510m,未下油层套管,曾经采取技套鞋(1998.12m)打水泥塞完井,塞面深度1946.84m。后期在1833.4-1889.4m技套内井段实施射孔,下十字叉+Φ73mm加厚油管至1900.35m,转为注水井,日注量80m3,注水期约3年。由于朝4x井注水压力高达20MPa,不能正常注水,同时,由于井口长期承压较大、井口控压设备的逐年老化,存在极大的环保隐患,需侧钻、治理环保隐患,同时恢复注水系统。

施工难点:

(1)井眼准备复杂。老井朝4x井井口压力达20MPa,如何压稳地层、安全地起出油管,做好侧钻井眼准备是个较为复杂的问题。

(2)侧钻难度大。若射孔段套管变形严重则采用Φ244.5mm技套锻铣侧钻,若技套内下Φ215.9mm钻头+Φ212mm稳定器通井正常,则采用裸眼侧钻,老井眼浸泡时间长,可能垮塌严重,存在大肚子井眼。

(3)卡钻风险大。老井眼压完井后,侧钻钻进钻井液密度较高,压差卡钻风险大;老井眼采取技套脚打水泥塞完井,后期施工存在技套脚掉水泥块卡钻风险。

(4)后期井下作业恢复注水系统复杂。井口需换装采油树及封井器,增加了工作难度;钻井队井架不便于立油管,每趟下井油管都需起甩油管,增加了安全风险。

2地面隐患治理与压井

清理井场地面注水设备,安装钻井队设备及连接泄压流程,共泄出1370m3水,井口静止压力降为油压7.5MPa、套压8MPa。压井前地面配置密度1.55g/cm3钾盐聚合物钻井液120m³,正循环压井排量0.65-0.68m³/min,控制返出量0.60-0.72m³/min。压井液出油管前立压由14MPa降至10MPa,套压8-10MPa;出油管后,立压逐渐上升至12MPa,套压逐渐下降至4MPa。返出压井液密度1.50g/cm³,当测得出口密度1.53g/cm³时停泵,套压、立压为0,出口无溢流,压井成功,累计注入压井液80m³,返出79m³。压井成功后,采取同比重钻井液循环2个全程,排量0.65m³/min,无溢流。开井静止观察24h无溢流,压井成功。之后安装2FZ18-35型封井器后起出井内油管。起出油管125根,发现环空有小量钻井液外溢,关井套压为0,外溢流量1L/8min,组织下油管、地面配1.60g/cm3压井液。压井一个循环周至出口密度1.60g/cm3,入口密度1.60g/cm3,静止观察期间出口无外溢。静止观察32h无明显受侵情况,判断井控风险不大,下步决定井浆密度提至1.70g/cm3后起油管。之后拆井口2FZ18-35封井器,安装FH35/70+2FZ35-70+ST35-70防喷器组及节流、压井管汇等井控设备,并试压合格。

3通井挤水泥与承压

下钻通井(Φ215.9mmHA517G×0.25m+430/410×1.22m+Φ165mm浮阀×0.5m+Φ212mm稳定器×1.81m+Φ127mm加重钻杆×159.776m+Φ127mm钻杆),探塞塞面深1946m,下钻过程中无阻卡情况,钻塞至1949m,循环返出为硬水泥颗粒,无铁屑。下光钻杆至1910m,接固井设备挤水泥作业,共注入平均密度为1.88g/cm³水泥浆12m³,替浆13.8m³,起钻至1453m关井挤入6m³钻井液,立压12MPa,憋压20min后套压7.5MPa,开井泄压,返出0.72m³,继续起钻完,候凝36h。下钻探塞,塞面位置1780m,即封固段为1780-1910m,已封固射孔段(1833.4-1889.4m),钻塞至技套脚,做承压试验,当量密度为1.94g/cm³,未漏,满足后期施工要求。继续钻塞出技套(技套深1998.12m),钻塞出套管5m后进入老井眼,已无水泥塞,继续划眼至2017m,由于井塌严重,无放空情况,开泵可承受240KN静压,计划在该位置侧钻。

4侧钻与钻完井

4.1裸眼侧钻

第一次侧钻失败:侧钻钻具Φ215.9mmBIT+Φ172mm1.25°螺杆+浮阀+MWD+Φ165mmNMDC 1根+Φ127mmHWDP17根+Φ127mmDP。从2017m侧钻至2052m钻时突然变快,钻回老井眼,停泵观察无泥浆外溢情况,起钻换常规钻具下钻在老井眼冲划通井。考虑到老井眼浸泡时间长,下部可能存在垮塌、大肚子情况,划眼难度大,经和甲方领导沟通打水泥塞侧钻。第二次侧钻成功,但下钻风险较大:为确保侧钻成功,采用“直螺杆+弯接头”组合,侧钻组合为Φ215.9mmBIT+Φ172mm直螺杆+Φ165mm1.75°弯接头+Φ165mm浮阀+Φ165mmMWD +Φ165mmNMDC 1根+Φ127mmHWDP 17根+Φ127mmDP,从2037侧钻至2054m,测得夹壁墙1.23m,返出岩屑为绿灰色泥岩,无水泥颗粒,确定侧钻出老井眼,起钻换“PDC+1.25°螺杆”定向钻具下钻至2037m(侧钻造斜点位置)遇阻,各个方位试下入无效,原因分析:造斜位置可能存在台阶,本趟钻下入PDC+1.25°螺杆,刚性改变,钻头难以入造斜位置。考虑到PDC工具面不稳、切削水泥快,不容易入窗口,下步起出钻具换牙轮钻头,摆好方位后划眼、修整窗口。再次下入“牙轮钻头+1.25°螺杆”组合,下钻至2037m仍有遇阻情况,摆方位至原先定向方位240°定向划眼,逐渐偏离老井眼,侧钻成功。

4.2钻完井作业

钻进风险:侧钻成功后,主要存在问题是该井使用1.70g/cm3压井液密度压井成功,虽然后期挤水泥封固了射孔段,无溢流情况,但是否将所有炮眼封固好,没有检验措施,后期采用高密度钻进,一方面容易发生井漏,一方面容易发生粘卡,若是降低密度有可能上部注水层段再次出水,造成溢流,同时在使用高密度钻进的井段突然降低密度,存在井眼垮塌的风险。

风险控制措施:

(1)简化钻具组合。

(2)逐渐把密度降至1.50g/cm3,过程中加强坐岗、加密测量泥浆液量与性能,如出现水侵、掉块情况,及时提高泥浆密度。

(3)加入石墨、极压润滑剂等将钻井液摩阻系数降至 0.10 以下,提高钻井液润滑防卡能力。

(4)钻井液粘度控制在50-70s,预防粘吸卡钻。

(5)提前储备好充足的单封、复合堵漏剂等堵漏材料,发生漏失随即堵漏。该井后续施工过程中逐步把密度降至1.54g/cm3完钻,未发现水侵及地层垮塌情况。后期在涠三段钻进,接完单根粘钻具,下放不明显,上提附加14-22t,现场主要加乳化沥青和石墨改善泥浆润滑性;钻进至2744m短起下8柱因粘卡每次卸立柱后上提附加拉力30t左右方可提开,起钻过程中无拉力显示,下钻到底开泵正常,停泵及短起下期间高架槽无外溢情况。钻进至2826m完钻,两次完井电测顺利,固井质量优质。

5井下作业

5.1洗井与射孔

测声幅合格后,进行油层套管坐卡,安装35MPa采油树四通及2FZ18-35封井器,连接洗井管线。下Φ116mm *1.42m通井规+Φ73mm加厚油管162根,坐油管挂,完成Φ116mm通井规深度1530m,清水18m³反替泥浆;之后拆除洗井管线起出油管挂,继续下油管。下Φ116mm *1.42m通井规+Φ73mm加厚油管134根,实探人工井底深度2801.2m,坐油管挂,完成φ116mm通井规2798m,连接替浆管线,清水33m³反替泥浆,洗至进出口液性一致。起完油管后拆原井井口大四通,换装QS65-70型采油树大四通,坐油管挂,完成射孔管柱深度,射孔枪底孔2715.8m,顶孔2481.6m,起爆器2478.22m,筛管2477.735m,定位短节2457.783m。连接放喷管线、投棒、枪响,射孔井段(涠三段):2481.6-2715.8m,观察2h,出口返液,流量2.2m³/h。使用密度1.05g/cm³压井液60m³反循环洗井,洗至进出口液性一致,停泵观察无流体外溢。拆采油树上挂,装2FZ18-35防喷器,起甩油管,起完射孔枪,检查发射率为100%。

5.2试注

下十字叉+Φ73mm加厚油管289根,下深2735.53m,反洗井45m3,测得进出口液性一致,安装QS65-70型采油树,泵车注清水试注,泵压12MPa,稳压10min,注入0.7m3;泵压15MPa稳压10min,注入1.2m3;泵压20MPa稳压10min,共注入2.2m3,完井。连接注水流程,交井,污水处理厂开始注水,日注水量200-280m3。

6结论与认识

(1)各项作业前,应进行风险识别与安全交底,切实做好安全措施。

(2)井口压力高,小井眼压井作业时,井口压力控制与常规压力计算值不符合,实际施工时,要密切测量注入液量与返出液量的平衡,合理控制闸门,确保压稳地层。

(3)在老井眼侧钻时,可能存在井眼垮塌、大肚子井段,侧钻初期导向钻进容易钻回老井眼,导致侧钻失败。

(4)在使用高密度压稳地层后施工的井,在钻进施工中钻井液密度高,建议使用盐水泥浆,同时加大润滑剂的投入,确保钻井液有良好的润滑性,同时简化钻具组合,防粘卡。

(5)在进行后期井下作业时,需要多次拆换井口,安装循环流程,在作业时,要提前做好准备工作,加强工序的衔接。

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作者:陈全发 朱峰 杨灿 饶开波 单位:中石油渤海钻探工程有限公司第一钻井工程分公司