输送范文10篇
时间:2024-03-18 16:06:29
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电能输送教案
一、知识目标
1、知道“便于远距离输送”是电能的优点之一.知道输电的过程.了解远距离输电的原理.
2、理解各个物理量的概念及相互关系.
3、充分理解;;中的物理量的对应关系.
4、知道什么是输电导线上的功率和电压损失和如何减少功率和电压损失.
5、理解为什么远距离输电要用高压.
带式输送机输送带跑偏原因及优化设计
摘要:引起输送带跑偏的根本原因是其运行时拉应力分布不均匀或受到横向外力的作用,实际生产时应具体问题具体分析,采取合理措施进行纠偏,尤其是当现实条件受到限制可预见输送带运行时会发生跑偏现象,则更应做好事前控制。本文结合我公司多年项目建设和生产实践经验从减小输送带张力、减小横向冲击力和设置侧挡辊等三个方面对输送机进行优化设计以控制输送带跑偏程度。
关键词:带式输送机;输送带;受力分析;跑偏;优化设计
带式输送机具有输送物料范围广、线路组合灵活、运输能力大、安装维护便易、使用寿命较长以及造价低廉等优点,在纯碱生产行业得到广泛应用,用于输送原盐、石灰石、焦炭和重碱等物料。然而使用过程中输送带跑偏现象时有发生,输送带跑偏不仅会造成沿线撒料浪费物料影响生产环境,还会导致设备出现非正常磨损和损坏降低生产效率,严重时会影响整套设备的正常运行发生事故。
1输送带跑偏的原因分析
造成输送带跑偏的根本原因是输送带在制造、安装、使用和维护过程中所受的外力在宽度方向上的矢量和不为零,或垂直于宽度方向上的拉应力不均匀,从而导致托辊或滚筒等部件对输送带产生一个偏向一侧的反作用力,致使输送带向一侧发生偏移。输送带跑偏具体表现在以下三个方面:一是由于输送带老化或接头不正使输送带张力不均衡造成跑偏;二是以驱动滚筒中心线为基准,改向滚筒中心线和托辊中心线的平行度以及机架中心线的垂直度不符合安装要求,致使滚筒和托辊等部件对输送带产生沿宽度方向的反作用力造成跑偏;三是因滚筒、托辊对输送带两侧摩擦力不均衡造成跑偏,这主要是由滚筒外圆圆柱度过大、机架因安装或腐蚀发生倾斜、滚筒和托辊发生磨损以及倾斜落料等原因引起的[2]。
2输送带防跑偏的调整措施
输送机输送系统润滑研究论文
摘要:简要介绍了润滑剂的基础知识,涂装车间对润滑剂和润滑方式的基本要求。涂装车间常用润滑剂的牌号和性能,以及涂装车间各类输送机的润滑点。
关键词:输送机;输送系统;润滑剂
输送系统被称为涂装车间的动脉,系统的稳定工作是全车间正常生产的可靠保证但是其工作条件却十分苛刻,它具有重载、高温、多腐蚀性介质和连续作业等特点。要确保输送机的可靠运转,必须加强日常维护和设备管理,而良好的润滑是维护管理的最重要一环。合理的润滑可以控制摩擦、降低磨损、延长运行周期、预防事故、减少备件消耗、保证开工率和节约能源。因此,无论是设计还是工厂管理都应该重视输送机的润滑。
1输送机输送系统润滑剂的选择
(1)工作负荷。运动副所受载荷大,应使用粘度较大的润滑油,其油性及极压性等应良好。载荷小,所使用的润滑油的粘度较小些,对油性和极压性的要求低些。
(2)运动速度。运动副的速度高,则需使用较低粘度的润滑油以降低摩擦阻力,减少所消耗的功率和发热。速度低,可用较高粘度的油。
管道输送能耗统计分析研究
1天然气输送管道工艺优化统计
1.1压缩机组运行方式优化。由于影响天然气输气管道运行能耗的因素有很多,因此,在构建输气管道能耗统计分析体系时应该从总体上将管道看做不同的设备组合,将整个天然气输气管道系统分成站场和管段2大类,结合生产能耗、管道损耗、生活能耗,建立了天然气管道运行能耗统计分析。对于天然气输气管道的优化,不仅能有效地提高天然气输气管道的运行安全,还能有效地减少天然气的运输成本,减少能源的不必要浪费,提高其有效利用率。在我国的天然气输气管网中,在输送管道中多设有压缩机装置,而压缩机装置会极大的增加电的消耗量。一般情况下,采用长输管道进行天然气输送时,天然气需要克服管道沿程的摩擦阻力,同时在输送过程中,有部分势能、热能会损失掉,由于天然气输送的能量都是由压缩机进行补充的,而压缩机在运行过程会消耗大量的电能,这不仅增加了天然气输送中的电能消耗,还极大的增加了天然气输送成本。在这种情况下,通过优化天然气输气管道,可以降低天然气输送与管壁之间的摩擦,减少压缩机装置的电能消耗,从而提高天然气输气管道的输气效率。因此,大力优化天然气输气管道的能耗对管道输送公司节能降耗运行的发展有十分重要的意义。通过电驱与燃驱运行时间、耗电耗气数据对比分析,寻找最优化运行方式:根据公司数据平均电价约为0.7元/kWh,平均气价约为1.33元/m3燃驱机组1h用气约5000m3,1台燃驱机组1h产生费用约为6650元。1台燃驱机组全月运行(744h)产生费用约为494.76万元。从机组使用方式观察使用1h电驱机组较燃驱机组节省280元,全月使用电驱机组较燃驱机组节省约20.8万元以上。因此自该管道公司电驱机组投产之日起便优化2条干线输气机组运行方式,以电驱机组运行台数多于燃驱机组台数,常以2+1模式(2台电驱+1台燃驱)运行即提高了设备的可靠利用率又实现了全线的节能降耗。1.2压缩机供电系统可靠性提升。1)据统计,该管道输送公司某输气站场4台GE燃驱机组在2015年1年内因外电波动引起的机组非计划停机12次。对机组停机后现场技术分析发现,引起联锁停机主要原因有3方面:一是仪表风压力低于0.6MPa;二是燃气轮机箱体通风压差小于0.15kPa,三是矿物油油箱压差超过0.5kPa,只要其中一个条件满足就能引起连锁停机。上述3个保证机组正常运行的工艺参数变化都是因为对应得驱动低压电动机在外网电压波动情况下自动保护停机,造成所带工艺设备停运引起的。为解决外电晃电对机组运行的影响,配合技术服务中心在输气站场加装抗晃电柜,并对箱体通风电动机、油冷电动机变频器参数进行优化,使机组具备5s抗外电晃动能力。减少2台次以上停机放空,天然气放空量约合16000m3以上,直接经济效益约21280元。2)管道输送公司某输气站场GE燃驱机组多次发生GG入口及GG排烟道可燃气体报警TRIP停机事件。经过现场排查,原因是机组运行时,可燃气体探头信号回路存在干扰,导致HIMA误判断可燃气体探头存在故障,引起HIMA发出跳机信号。2016年输气站场3#机组由于进气滤可燃气体探头故障信号出现多次跳机,为了解决机组运行隐患,分两步实施:一是对可燃气体探头增加100ms延时,解决机组运行风险;二是将6个可燃气体探头电源改造为独立供电,通过半年的测试,彻底消除了探头故障信号跳变的问题。减少2台次以上停机放空,天然气放空量约合16000m3以上,直接经济效益约21280元。GE机组由于消防、安全仪表系统回路存在干扰导致信号跳变,此种故障在机组出现比较频繁,并且故障排查存在较大困难,独立电源改造排除了干扰源,保证了单个设备供电可靠性,此种技术改造具有推广意义。3)某输气站场GE燃驱机组具有燃料气吹扫时间过长、温度上升缓慢的问题,通过现场气量、压力核算,GE厂家核实后,将燃料气吹扫放空阀孔板尺寸由22.7mm减少为17mm。在每次机组启机过程中减少约300m3左右的天然气放空量,减少加热时间,冬季吹扫时间由15min减少为5min。
2液体管道工艺优化统计及效果
2.1泵机组优化运行。某原油输油站场5台输油主泵额定排量为1500m3/h,1#泵额定功率1021kW,其余4台泵额定功率1653kW。截止目前1#泵运行3296.16h,其余4台泵平均运行1222.08h,按照原油输送计划小排量运行情况下优先采取1#泵运行模式,节能降耗效果明显,直接节省电量131.0819×104kWh,节省电费约91.75万元。某输油站场供暖循环水泵以往从10月份运行至次年4月份,在2017年投暖期间,在天气较暖的月份,通过热水旁通管线供热,减少循环水泵运行时间,仅2017年10月份就节约用电19440kWh,根据公司数据平均电价约为0.7元/kWh计算,单月节省电费13608元。2.2节水工艺优化。某原油输油站场生活用水依托当地石化总厂,压力在1.2~1.85MPa,以往由于站内生活用水管网压力偏高,每年都会出现水管破裂渗水故障,在2017年4月在原油输油站场总进水处安装了减压阀,水管破裂渗水故障消失,仅上半年比起去年就节约用水80t,根据公司数据水价约为2.62元/t计算,节省费用209.6元。
3油气站场节能措施及效果
3.1场站LED节能灯具更换。某管道输送公司下属输油站场3座,输气站场4座,2017年实现所有站场LED节能灯具的更换情况如下:1)某1作业区2017年9月对站场照明灯具进行LED灯具改造,由卤素灯更换为LED灯:成品油输油站更换42盏,原油输油站更换16盏,奎屯站更换4盏,石化末站更换2盏,共计64盏,全部将原来功率为250W灯泡更换为100W的LED节能灯具。站场每日灯具照明时间平均约为10h,全年共计节约电量11520kWh。2)某2作业区2017年11月将原来250W卤素灯更换为100W的LED节能灯具:支线分输首站更换24盏,输气首站更换压缩机厂房12盏,共计36盏。站场每日灯具照明时间平均约为10h,节约电量2160kWh。压缩机厂房灯具照明使用时间为12h,节约电量1296kWh。全年共计节约电量3456kWh。3)某3作业区2017年9月对站场照明灯具进行LED灯改造,将原来功率为250W的卤素灯泡更换为100W的LED节能灯具,压缩机厂房更换44盏灯,输油站泵房更换31盏灯,阀组间更换15盏灯,共计90盏灯。厂房灯具照明使用时间为12h,输气站全年共计节约电量19440kWh。4)某4作业区2017年4月输气站场压缩机厂房将功率为250W的卤素灯泡更换为100W的LED节能灯具,共计更换36盏,厂房灯具照明使用时间为12h,全年共计节约电量17496kWh。平均电价按照0.7元/kWh计算,4个作业区全年共计节省电费约36338元。3.2优化天然气放空方式。某输气站场在城市分输支线的大型动火作业的方案编制上,采取增加盲板等硬隔离方式,减少过滤分离器后汇管及压缩机进口管线等放空管段,减少的放空管段管容约为150.6m3,按照放空管段的平均压力9.9MPa,平均温度30℃来计算,可以减少放空量约16794m3(标气),根据公司数据天然气平均气价约为1.33元/m3,节约费用约为22336元。3.3场站分输支线停用电加热器。1)某2座输气站场分输支线每年在天气温度渐暖时(3—11月)停用电加热器,分输支线使用防爆电加热器的功率为30kW,每天平均运行时间为18h,一天产生电量540kWh,停用加热器期间共计节省电量259200kWh。2)某输气站场分输支线每年在4—10月期间停用电加热器,使用防爆电加热器的功率为250kWh,每天平均运行时间为24h,1天产生电量6000kW,停用加热器期间共计节省电量1260000kW。平均电价按照0.7元/kWh计算,输气站全年共计节省电费约106.344万元。
碾米机螺旋输送器分析论文
[论文关键词]螺旋输送器导程砂辊槽型间隙光洁度
[论文摘要]碾米机是我国主要的粮食加工设备之一,碾米机的主要零件螺旋输送器简称“螺旋头”,其性能的优劣将直接影响整个碾米机的加工效率,所以在整个碾米机的设计中非常重要,将通过八个方面探讨碾米机螺旋输送器的设计和有关技术关键。
随着我国现代化大规模粮食加工厂的逐渐增多,迫切需要相应的粮食加工设备来满足当前形势发展的需要。碾米机作为我国主要的粮食加工设备之一,在粮食加工中起到举足轻重的作用,其主要零件螺旋输送器的设计更为重要,下面将简要介绍碾米机螺旋输送器设计方法。
一、直径
螺旋输送器的直径是设计中首先要确定的,直径设计非常简单,主要应该遵循螺旋输送器的外径与砂辊或铁辊的外径基本一致的原则。这是因为螺旋输送器螺齿的底径,要与砂辊或铁辊头端(锥型小头)直径保持一致。设计时根据砂辊或铁辊头端直径确定即可。
二、导程
油气输送安全排查整治方案
一、工作目标
认真学习贯彻、总理重要指示精神,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求,对全区中小学幼儿园范围内石油天然气(包含煤气)、液化气钢瓶、危险化学品等各种易燃易爆品输送管线进行一次大排查大整治,全面排查隐患,彻底解决问题;深入自查自纠,全面堵塞漏洞,全方位夯实各项安全生产基础,着力构建安全生产长效机制,坚决防范重特大事故发生。
二、排查整治重点
(一)查规划、选址和设计及总平面布置等情况。
1.查管道规划建设和选址是否符合城乡规划,与各类用地布局相协调,与城市防洪、道路交通以及地下管线、地下轨道交通等各类地下空间和设施相衔接;建设规划总体布局和选址是否符合相关城市规划规范、工程设计规范、安全规程等技术标准要求和遵循安全合理原则,考虑地形、地貌、工程和水文地质条件等合理规划并布局。
2.查线路选择是否满足《输油管道设计规范》等中对避开地震、山洪及地质灾害区域的规定,确需穿越地震活动断层等区域的,是否采取了工程防灾措施。
碾米机螺旋输送器设计论文
一、直径
螺旋输送器的直径是设计中首先要确定的,直径设计非常简单,主要应该遵循螺旋输送器的外径与砂辊或铁辊的外径基本一致的原则。这是因为螺旋输送器螺齿的底径,要与砂辊或铁辊头端(锥型小头)直径保持一致。设计时根据砂辊或铁辊头端直径确定即可。
二、导程
螺旋输送器的导程=螺距x头数。螺距根据所需产量而定,螺距越大则输送速度越快;但螺距太大时螺旋面的斜度较大,产生的轴向推力就较小;如螺距过小,则影响输送量。碾米机螺旋输送器的螺距一般为20-70mm,常用螺距为40-60mm。
三、头数
头数根据砂辊槽型或铁辊筋的情况以及产量需要进行选择。如NF14或PM14喷风米机的铁辊筋或砂辊筋设计为2道,螺旋上凸出的螺齿就为2条,也称2头螺旋,NS18型砂辊碾米机的砂辊槽为3道,螺旋输送器就为3头螺旋。立式碾米机的砂辊为光辊时(无砂辊槽),则按设计的米刀排列数来选定螺旋输送器的头数。一般情况下铁辊碾米机铁辊为2-4条筋,螺旋输送器通常也为2个头或3个头。如铁辊(抛光辊)为4条筋时,一般情况螺旋输送器为2个头,产量很大时,可选择4个头。
流体输送用钢管的制造论文
摘要:工程用钢管种类繁多,在实际工程中常有混用现象。本文结合我国现有的标准,简要分析了流体输送用钢管的制造,材料和使用等相关技术要求。
关键词:钢管;标准;规格;材料
一、前言
在我国的钢管制造标准中,有结构用钢管和流体输送用钢管之分。结构用钢管主要用于一般金属结构如桥梁、钢构架等,它只要求保证强度与刚度,而对钢管的严密性不作要求。
流体输送用钢管主要用于带有压力的流体输送,它除了要保证有符合相应要求的强度与刚度外,还要求保证密闭性,即钢管在出厂前要求逐根进行水压试验。对压力管道来说,它输送的介质常常是易燃、易爆、有毒、有腐蚀、有温度、有压力的介质,故应当采用流体输送用钢管。在实际的工程设计、采购和施工中,经常发现用结构用钢管混用或代替流体输送用钢管的现象,而影响质量,造成隐患或导致事故,这是不允许的。下面依据国家标准对几种流体输送用钢管的制造、性能、规格、材料和适用范围加以分析。
二、流体输送用钢管的标准和选用分析
小议流体输送钢管制造探讨
摘要:工程用钢管种类繁多,在实际工程中常有混用现象。本文结合我国现有的标准,简要分析了流体输送用钢管的制造,材料和使用等相关技术要求。
关键词:钢管;标准;规格;材料
一、前言
在我国的钢管制造标准中,有结构用钢管和流体输送用钢管之分。结构用钢管主要用于一般金属结构如桥梁、钢构架等,它只要求保证强度与刚度,而对钢管的严密性不作要求。
流体输送用钢管主要用于带有压力的流体输送,它除了要保证有符合相应要求的强度与刚度外,还要求保证密闭性,即钢管在出厂前要求逐根进行水压试验。对压力管道来说,它输送的介质常常是易燃、易爆、有毒、有腐蚀、有温度、有压力的介质,故应当采用流体输送用钢管。在实际的工程设计、采购和施工中,经常发现用结构用钢管混用或代替流体输送用钢管的现象,而影响质量,造成隐患或导致事故,这是不允许的。下面依据国家标准对几种流体输送用钢管的制造、性能、规格、材料和适用范围加以分析。
二、流体输送用钢管的标准和选用分析
带式输送机胶带分析论文
摘要:本文根据多年现场实践,对电厂输煤系统主要设备带式输送机最常见故障胶带跑偏原因利用力学原理加以分析,以及提出相应的处理方法。
关键词:带式输送机胶带跑偏力学分析
带式输送机是输煤系统的主要设备,它的安全稳定运行直接影响到发电机组的燃煤供应。而胶带的跑偏是带式输送机的最常见故障,对其及时准确的处理是其安全稳定运行的保障。跑偏的现象和原因很多,要根据不同的跑偏现象和原因采取不同的调整方法,才能有效地解决问题。本文是根据多年现场实践,从使用者角度出发,利用力学原理分析与说明此类故障的原因及处理方法。
一、承载托辊组安装位置与输送机中心线的垂直度误差较大,导致胶带在承载段向一则跑偏。如下图所示,胶带向前运行时给托辊一个向前的牵引力Fq,这个牵引力分解为使托辊转动的分力Fz和一个横向分力Fc,这个横向分力使托辊轴向窜动,由于托辊支架的固定托辊是无法轴向窜动的,它必然就会对胶带产生一个反作用力Fy,它使胶带向另一侧移动,从而导致了跑偏。
搞清楚了承载托辊组安装偏斜时的受力情况,就不难理解胶带跑偏的原因了,调整的方法也就明了了,第一种方法就是在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔,以便进行调整。具体调整方法见图二,具体方法是皮带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移,或另外一侧后移。如图二所示皮带向上方向跑偏则托辊组的下位处应当向左移动,托辊组的上位处向右移动。
第二种方法是安装调心托辊组,调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等,其原理是采用阻挡或托辊在水平面内方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的,其受力情况和承载托辊组偏斜受力情况相同。一般在带式输送机总长度较短时或带式输送机双向运行时采用此方法比较合理,原因是较短带式输送机更容易跑偏并且不容易调整。而长带式输送机最好不采用此方法,因为调心托辊组的使用会对胶带的使用寿命产生一定的影响。