公司创新表彰会的讲话

时间:2022-04-19 05:10:00

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公司创新表彰会的讲话

同志们:

今天,机械总公司在这里召开创新总结表彰大会。这次大会有两个目的,一是,对今年以来在各部门、车间做出突出贡献的创新能手进行表彰奖励;二是,借这次机会,对今年以来的创新工作进行总结,让大家明白“为什么要创新,为谁创新”这个问题,让大家对总裁的深化创新的理论进行一次再学习,再运用,从而掀起新一轮的学习、消化、吸收再创新的高潮,更好的应对残酷的市场竞争。

总体来说,今年以来,特别是推行内部市场化以来,广大干部员工的创新意识有了显著提高,今年1-9月份,机械总公司共收到创新合理化建议1362条,获公司奖励451条,通过创新消化不利因素1870.9901万元。正是因为机械总公司全体骨干员工不断提高创新意识、不断参与创新,促进了各项工作的不断迈上新台阶,赢得了一份又一份的大订单,在全国机械行业萎缩的情况下,机械总公司仍保持着强劲的发展势头!在这里,我代表机械总公司领导班子向你们道一声:你们辛苦了!机械总公司感谢你们!

年1-9月份企业总体发展情况

今年以来,在原材料涨价、国家继续宏观调控、紧缩银根的情况下,全国51.8%的机械企业亏损,但机械总公司广大干部员工根据总裁的“抓机遇,创新提质上台阶”的要求,用创新的思维、创新的理念,创造性的开展工作,很多过去不敢想、不敢办、办不到的事都变成了现实,主要表现在:获得了一个增长,创出了一套新文化,做到了一个飞跃,实现了“三个提高”。

一、企业主要经济指标持续增长

年1-9月份,机械总公司完成销售收入22634万元(含税,不含股份公司),比去年同期的20568万元增长2066万元,增长10.04%。其中内销收入为3241万元,比去年同期3123万元增长3.8%;外销收入为19393万元,比去年同期增长11.17%。回款19601万元,回款率87%,比去年同期增长了20.56%;实际实现销售利润719万元,销售利润率为3.7%,比去年同期2.5%增长了48%。

其中,铸机公司完成销售收入11066万元,比去年同期增长2.49%),回款10918万元,比去年同期9018万元增长21.07%,实际实现利润343万元,比去年同期128万元增长168%;橡机公司完成销售收入8780万元,比去年同期9880万元增长了11.42%,外部回款5522万元,比去年同期808万元增长17.14%,回款率99.69%,实际实现利润239万元,比去年同期189万元增长26.46%;漯河铸机外销销售收入2788万元,比去年同期增长了48%,回款3161万元,比去年同期2526万元增长25%,实际实现利润137万元,比去年同期116万元增长18%。

二、建立了一套具有机械特色的企业文化

总裁曾说过:没有理论文化的企业是没有希望的企业,没有理论文化的员工队伍是没有希望的员工队伍。为更好的推动内部市场化的深入开展,消化不利因素,实现做大做强机械的目标,机械总公司创新发展了企业文化,建立了以理论为核心、以市场化为特点、具有机械特色的企业文化,并结合实际,提出了132条自己的理念口号,用创新的标语口号引导、启发、激励和凝聚员工,收到了很好的效果。如,文化管理中心在公司生产任务超负荷运转的情况下,提出了“先锋岗先锋队发挥团员新作用文明人文明号展现青年新风貌”、“同心同力战市场保质保量树形象”加工一车间员工结合设备卖断以及得到的实惠,提出了“注重诚信利厂利人利己,卖断设备富厂富家富己”、“设备买断我受益,多创利润报”,安装一车间在经营权卖断后,班组长变成了名副其实的“金牌小老板”,认识到工作最终就是为自己干,提出了“推行经营权卖断,实现工作为自己干”、“干活靠竞标收入靠创新”、“设备卖断成‘老板’创新赢利大发展”等,这些口号贴近市场、贴近职工、贴近实际,对职工起到一种潜移默化的作用,凝聚了人心,带动了各项工作的提高。正是因为机械总公司独特的企业文化和先进的管理赢得了用户的好评,才夺得了一份又一份订单。自机械搭上了‘特色买卖’的列车,实现了既卖产品又卖文化后,国内众多企业也已不再是单纯的购买机械的产品,而是借由购买产品来学习和借鉴机械的管理文化,凡是来参观考察的用户几乎都买了我们的设备,特别是500万元以上的砂线,谈判成功率达到了90%以上,再如,河南洛阳天瑞集团,刚开始由于对机械总公司特别对机械总公司的企业文化和管理不了解,根本就没有跟我们合作的意向,但是,在机械总公司诚邀天瑞的老总在参观考察机械总公司后,一次性与我们签订了1200万元的合同,现在,天瑞的合同订单已达到了3200多万元,这是非常罕见的,不诤的事实再次有力证明了企业文化对提升企业形象的巨大推动作用。

三、实现了三个提高

一个提高是,员工的创新意识有了提高。

今年以来,根据总裁为机械总公司提出的“抓机遇,创新提质上台阶”的目标,广大骨干员工围绕“岗位是市场,竞争在机台,全员都创新,人人出成果”的目标,结合开展的“我的工作为谁干,干好工作为了谁”大讨论活动,深入学裁的创新理论,以新的思维,创新性的开展工作,管理骨干积极带头创新,发动创新,支持创新,员工都勇于争当“创新能手”、“创新的先锋”,形成了一种“全员参与创新”的良好氛围。特别值得一提的是,自公司推出了新的创新奖励制度——重大创新项目提成奖励办法,即对实现重大创新的,能够填补公司空白、国家空白的或者重大管理创新的,公司将把创新成功后一年内创造利润的一定比例重奖给创新者后,职工的创新意识更是空前高涨,如,今年受到公司重奖的砂处理专家董风亮,不断开发砂处理造型线等高端产品,并力拓市场,如由他带领研制开发的沸腾冷却床、系列摆渡车等产品,均达到国内先进水平,他的大型砂线订单谈判成功率达到了90%以上。他还带领和培养了一支属于机械自己的年轻的砂处理技术骨干队伍,改变了机械砂处理人员技术力量薄弱的局面。在他的带动下,机械总公司今年1-9月份砂线订单首次突破5000万大关,超额完成全年目标1000万元,是去年全年完成砂线(2000万元)的1.5倍,创历史最高水平,为表彰他的成绩,公司对其进行了8万元的重奖。

今年以来,通过广大干部职工创新意识的提高,我们打破了许多旧框框、旧传统,让过去认为许多不可能的事情变成的了现实,让过去认为办不到的事情办到了。

如,公司创新性的推行了“管理骨干创新示范岗”,在每个部门车间设立专门的管理骨干创新公示栏,公示每位骨干的创新项目,并将中层管理骨干收入的25%作为创新考核工资后,极大调动了管理骨干的创新积极性,不断创新新的管理工作法,从而带动了职工的创新积极性。如,加工平台加工一车间管理骨干,为帮助买断设备后的小老板们算出明白帐,创新性的推出了“小老板算明白帐小讲台”,车间主任从工件的选材,加工工艺的确定,各种消耗的预算,单件利润的预算,利润多少的原因分析等方面,向小老板们传授算明白帐的方法和步骤,并强调要充分运用创新的手段来降低产品成本,提高工作效率等,在车间内掀起了新一轮的创新热潮,活动开展仅一周的时间,车间就收到小老板们的创新、合理化建议11项,创新效益达8000多元,产品质量稳步上升的同时,工作效率还比以前提高了30%。

如,文化管理中心推出的“质检员绩效量化考核”管理法,用“质检员工作业绩报表”的形式,让质检员每月的工作成绩汇报总结,将诚信、创新、市场索赔情况、对违规违纪的考核情况等全部纳入考核,直接与质检员的收入挂钩,软指标变成了硬指标,并有奖有罚,这无疑在给质检员压力的同时也给了动力,逼迫质检员主动积极的创新,主动的严把质量关、主动的进行质量反馈和市场索赔,对市场化运作具有积极推动的作用。如,加工平台加工二车间质检员张成金,在V法造型线加工任务重、时间急,几乎每天是上完白班上夜班,一干就到了晚上10点多,经常晚上回家后,厂里打电话又回到车间解决质量问题。9月份张成金就推出了4项创新:“双孔定位加工法”、“一模多用提效法”、“弯板侧面定位加工法”、“样板划线加工法”。

如,钣金车间结合车间成本管理工作实际,针对成本核算过程中,因图纸修改、磅差、人为疏忽等原因,造成实际成本、预算成本、核定成本的数据不完整和入库落漏等问题的现象,创新推出了“环环相扣”工作法。即在每接到一份生产任务后,首先,车间核算员根据图纸,对照工件清单提前预算出工件成本,与公司核定价对比后再竞标。其次,根据工件实际重量、材料利用率、领料价格、周转件价格及制作费用等算出实际成本。再次,把预算价格、核定价格、实际价格同时对比,对反映出的问题立即整改,保证数据的真实性。最后,车间将班组的钣金件制作数量、开单入库数量和接收计划数量进行对照核实,无误后才为各班组核算工资。这一方法每个步骤相互制约监督,把成本核算工作紧凑的连接了起来。

如,钣金车间管理骨干认识到“车间主任有多大的决心,创新就有多大的效果,车间主任有大的意识,创新就有多大的效益”,根据本车间成本管理实际情况,创新推出了“成本双帐管理法”,施行两本帐管理,车间与班组之间进行买卖关系。车间建立总帐,各班组建立分帐,分帐记录班组领入和耗用的各种原材料、下脚料、辅料、易耗品,必须一日一结,当天出结果。月底根据班组领用原材料利用率、费用消耗情况进行考核。最终目的是提高班组的竞争意识,工资要赚的多,必须靠创新、靠提高材料利用率、靠利用下脚料、靠节约辅材、靠节约易耗品。

正是因为钣金车间的领导骨干有较强的创新意识,才积极发动职工参与创新,在车间营造了全员创新的氛围。今年5-7月份,钣金车间职工孙克三为了提高板材的利用率,自己开起了“板材下脚料超市”,为车间职工找料提供了极大地方便,再如,逄锦国班利用休息时间自发的将型材下脚料按不同规格、型材长短分类进行摆放,改变了过去各种料头不分规格堆放的旧传统,提高了下脚料利用率,钣金车间通过利用下脚料、将货场西南角积水区域进行了清理,从地下挖掘出大量被掩埋的各类型材,重新利用,9月份钣金车间共利用下脚料66吨,直接创造利润28万元,仅5-9月份,(仅利用下脚料)向公司上缴利润190万元。再如,为达到真正提高的目的,安装平台安装一车间开展了各选手必须给自己的参赛作品“挑出刺”来的技术比武;加工平台钣金车间组织了“自己为自己设障碍”技术比武,这都充分说明了管理骨干创新意识的提高。

如,安装平台二车间主任崔元海主任和员工一起研制的机械总公司第二台自制设备——挡胶板研磨机,直接取代了以前研磨挡胶板专用的进口磨光机,填补了公司空白。

创新重在推广,为让每个创新项目发挥其作用,公司出台了专门的创新推广制度,一方面要求每个部门定期的进行创新推广,对积极应用创新项目的,给予一定的鼓励。机械总公司在发动并推广全员创新的同时,注重对员工提报的重点操作法和管理法以员工的名字命名,截止到7月份,机械总公司共收到新操作法和管理法95个。

如,前段时间,因各类原材料中含有不利淬火的微量元素,致使叶轮体的一次性淬火合格率直线下降到52.8%,加工平台铸造车间质检员吕文正和热处理工刘海滨通过认真研究,分析出原因是:叶轮片的淬火一直沿用传统的箱式电阻炉淬火,因箱式炉密封性差,炉内的微量空气易发生氧化脱碳,导致淬火不均,再就是因叶轮片直接平铺在箱式炉炉板上,无法形成对流,导致受热不均,致使一次性淬火合格率降低。查明原因后,吕文正对症下药,查阅了大量资料,并专门到大珠山请教了一位老专家。在这节骨眼上,老家打来了电话,吕文正父亲的胳膊疼的抬不起来了,原来,老人得了肩周炎,早就让他带着去医院检查,但他都以工作忙抽不开身而一拖再拖,现在,在这攻关的关键时刻,高度的责任心让他又一次选择了不孝,他告诉父亲“等解决了这个问题我一定带你去医院”。最终,通过反复试验确定出“排空加压淬火法”,即:将气体渗碳炉内滴几滴煤油,先经过燃烧将炉内的空气排出,形成真空状态后再加压,最后进行淬火,这样既防止了淬火过程中的氧化脱碳现象,又杜绝了CO的碳原子游离到叶轮片表面。吕文正跟刘海滨经过反复操作试验,叶轮片的气体渗碳炉一次性淬火合格率达到了史无前例的100%。

如,以前,车床在加工锥柄的时候,是把车床的小拖板调到一定的度数,用手摇小拖板来完成锥柄的加工,而加工平台加工二车间车工刘清平在总裁反思维理论的指导下,在双顶尖法的基础上结合偏移尾座法,使工件偏移一定的斜度,用自动走刀来完成锥度的加工,用手摇锥度大约需要30分钟,而现在只用5分钟就可以完成这一工序,提高效率6倍。这一工作法在实际工作中已经被车间广泛采用。

如,钣金车间使用的松下CO2气体保护焊机的焊枪总成的导电管前端断裂频繁,由于厂家设计的焊枪总成是一体的,损坏后只能更换焊枪总成,每套焊枪总成的价值1500元。钣金车间一线操作工刘在荣通过摸索试验,发现OTC气保焊机的焊枪外观和松下的焊枪是一样的,不同的是OTC的焊枪是分体的,前端导电管库中备有配件,里面带着丝,损坏后可以快速更换,刘在荣创新性地把OTC的配件焊在松下焊枪的断裂处,用12元的件代替了1500元的部件,达到了良好的使用效果。先后用此法对14台焊枪总成损坏的松下焊机进行了改造,共计可节约资金21000元。

另外,还有“金孟质量投保管理法”、“超长轴清平加工法”、“螺旋轴轴端周茂杰防尘法”等,这些以员工名字命名的操作法也已成为机械企业文化中色彩鲜亮的一笔。

第二个提高是,员工提高质量、降低成本的意识有了提高。

总裁指出“用创新提高产品质量,用创新保证产品质量,用创新促进产品质量”,今年以来,通过管理人员积极创新质量管理方法,一线职工积极创新操作法,不断用创新的方法保证产品质量,使产品质量大大提高。加工平台加工二车间(在设备卖断后),在铣床工序加工带有不规则的弧度及外圆的工件时,效率非常低,操作工张成金和工艺员崔志刚主动创新,成功地将铣床手动回转工作台改制成为电动传动控制,实现了自动化,使生产效率提高了3倍,最大程度的降低了成本。

如,安装平台安装一车间的郭圣果自去年7月份至今,9项重大创新获奖,合理化建议12条,为公司节约资金15000余元,也是机械总公司唯一一个连续三年获得集团创新能手的一线操作工。他创新的Q0338叶轮体“互不对称”静平衡装配法,打破了传统的装配方法,由原来的叶轮不平衡点80克以上,达到现在的10克以内,提高了叶轮体的质量性能,取得了很好的效果,年节约材料费、工时费、外出调试等费用9800余元;他创新的左右丝螺栓工装,改变了以前车间职工用样冲转圈紧固左右丝螺栓的旧传统,不仅使产品的外观质量非常完美,工作效率也提高近一倍。

如,加工平台铸造车间在铸造精度较高的数控冲床的主要框架部件——冲床平台的时,刚开始采用的是由顶注式进行顺序浇注,由于此铸件的高度差过大,且长达三米,造成了浇注时铁水对型腔的冲刷比较严重,容易导致铸件的夹砂缺陷。工艺员梁勇从打破常规的造型工艺入手,大胆采用在型腔的旁边开设与铸型等高的直浇道,将铁水引到下部分型面,由底部注入,这样不仅避免了铁水对于型腔的直接冲刷,杜绝了夹砂、起皮等铸造缺陷的发生,而且由于铁液经直浇道的缓冲,就使得铁液由底部进入型腔时液流平稳上升,从而大大的提高了此铸件的表面光洁度,铸件的一次达标率较以前提高了10%以上,每套冲床平台可降低成本1000多元。

再如,漯河公司机加工车间一台闲置多年的30车床,车间工艺员和维修工自发地对其进行了整修、改造,改制成一台伞齿轮研磨机,有效降低了产品齿轮箱噪音,提高了工件的加工质量合格率5%,几近报废的车床又重新走上岗位发挥余热,盘活资金3万余元。

再如,以前,漯河电炉车间热处理高频炉淬火圈采用的冷却水是自来水直接给压供水,冷却水经淬火圈后直接流入下水道,造成了浪费。电炉车间的维修工王跃华、周付新从自备水冷却系统中分压出一只供给淬火圈,冷却水使用后流回冷却池进行二次利用,年可节约水费4000多元。

如,加工平台加工一车间车工毕明国,他一个人创新制作的工装、刀具就有17种,将自己的车床变成了多功能车床,能加工多种以前不能加工的工件,一次,在加工一批轴类工件时,由于该工件的第一道工序是齐两端面打中心孔,干过车床的人都知道,尾座打中心孔加工法是被广大车工沿用数代的一种老式加工方法,如果产品批量大的话,100多公斤重的尾座要被拖拉很多次才能完成,这样浪费体力,工作效率低不说,关键是中心孔的质量也难以保证。毕明国依靠自己的经验,仔细琢磨、反复演示,打破尾座打中心孔的传统惯例,采用机床带动拖板打中心孔。刚开始,同事都认为“这根本是不可能的”,但毕明国并没有因别人的反对而放弃,而是在吃饭睡觉的时候脑子都闲不着,不断考虑怎样改进。经过反复摸索,最终在总裁创新理论的指导下,他硬是把别人认为不可能的事干出来了,创出了更新换代的中心孔加工法,被机械总公司命名为“毕明国中心孔加工法”,并在加工平台全面推广使用。新加工法在保证产品质量的同时,降低了劳动强度,提高工作效率20%,年可节约近3万元,他用总裁的创新理论赢得了创新的成功,更赢得了下道工序和市场的认可。

如,加工平台加工二车间以前,在加工LB-Q/D600φ85圆的滑块时,一般都是在镗床加工,每次只能加工一件,操作工张宗山大胆创新,自制刀杆和刀具,夹具,由镗床加工改为立铣加工,每次可加工2件,效率提高了5倍,不仅提高了产品质量,还提高了生产效率降低了成本。

第三个提高是,员工以名牌拓市场的意识有了提高

“名牌是市场竞争中的原子弹”、“市场是企业的最高领导”。今年以来,机械总公司非常注重用企业文化武装职工的头脑,提高大家爱名牌、爱企业的思想觉悟,通过开展“市场、名牌与我”教育活动及开展“我的工作为谁干,干好工作为了谁”讨论活动,通过设备卖断、生产经营权卖断后,让职工真正当家作主成为了企业的主人,大家认识到了企业的发展关系到自己的命运,通过一系列的教育,全员的名牌意识、市场意识有了显著提高,如,公司投产的国内最大的V法造型线,一个订单就价值2000多万元,对机械总公司进军高端市场具有非常重要的意义,其生产任务重、工期紧,落地镗在加工辊子带时每个班次只能加工1件,外协单位又根本没有此种辊子带的加工能力,为提高生产效率、保证工期,加工平台加工二车间又出台了新的“激励政策”:即如果每班次能多加工1件,就在操作工应得加工费的基础上,再加奖50%。职工都认为每班次加工1件都很费力,加工2件根本不可能,加工车间主任就是不服输,拿出一天的时间,亲自动手指导操作,中午,高进绪和操作工都没有回家,也没有停车,两人轮换着吃了几个包子又加紧干,摸索出了一套省力省时的新加工操作工艺,终于,在下午下班前,2件合格的辊子带顺利完成了,大家认为不可能的事情实现了!V法造型线的全部加工件也按期完工了,这件事对车间职工震撼都很大。车间操作工马海峰通过这件事受到启发,创新了“双模底座海峰加工法”,提高生产效率近33%,从而带动了其他职工创新热情,自卖断一个月以来,加工车间的整体效率比卖断前提高30%,让我们再次深刻体会到要推动内部市场化不断深入发展,就必须以总裁的创新理论为指导,多动脑、勤思考,敢动手,铺下身子,扎扎实实的创新。

再如,加工平台二车间一台52机床的溜板和主轴箱出现了故障,使万分火急的生产陷入僵局,为尽快恢复生产,要是让公司去买还需要一定的周转时间,操作工张宗山二话没说,骑着自己的摩托车,以最快的速度到市场花了近200元买回配件后,立即投入抢修,以往需要维修1天的设备,2个小时内重新运转,生产恢复正常,这充分说明了设备卖断后,员工工作主动性和积极性都提高了。

如,钣金车间在“V”法造型线和出口订单工期紧张的情况下,已经连续好几周没有休班了,有的员工几乎每晚加班到12点以后,甚至到凌晨3、4点钟,第二天又照常上班。逼得车间主任每晚都到车间硬性要求员工们回家休息,但大家都坚持要干完手头的工作再走,体现了大家为大家庭奉献一切的主人翁精神,充分体现了员工端市场的碗,吃市场的饭,以名牌拓市场的意识有了显著提高。

四、创新推动了公司各项工作的飞跃发展

“管理的创新是机制和体制的创新,机制和体制必须不断的创新,不断发展,才能适应市场的需求”,为全面调动员工参与创新的积极性,机械总公司根据新的市场形势,不断创新体制机制管理,推行了内部市场化,进行了“设备卖断”和“生产经营权卖断”,摸索出了一套适合机械总公司发展形势的长效运行方式。

(1)推行“部门合并管理法233管理新体制”,即建立两大平台、三个中心、三个部。公司以建立“高效率、快投入、快产出、低成本的生产组织体系”为目标,打破了原铸机橡机的界限,将橡机公司和铸机公司的7个车间进行了整合,成立了安装平台和加工平台。将机关处室从人流、物流、资金流三大方面,进行重新设置,撤销了原来的企管、生产、质检等十几个部门,合并成立了三个中心、三个部,使机械初步实现了现代化企业扁平化管理。部门合并后,仅机关处室就一次性减员48人,同时将质检人员划归车间管理后,实现了质量自主化管理,员工抓质量的意识提高很大。如今年4月份,王良海在安装Q0345抛丸器时,发现抛丸器所使用的轴承是密封型的低速轴承,若在抛丸器上长时间使用就会烧毁,给用户带来使用麻烦,并给公司带来质量信誉影响。他本着“不放过一个质量问题”的原则,主动联系研究所、质检员进行商量,并联系供应处重新购买了轴承,解决了一个质量隐患。

(2)推行“卖断管理法”。机械总公司内部市场化在经过8个多月的运作后,已进入卖断管理阶段。为最大限度的挖潜降耗,使公司、个人利益最大化,实现总裁提出的“发展,个人发财”,公司将机加工设备和安装、钣金的经营权进行了卖断,让员工实现了“当家作主”,成了名副其实的小老板。卖断后,小老板们都认识到工作就是为自己干,因此时刻树立“提质降耗争第一,创效增收赢面子”的信念,将工作当成自己的事情干,不断通过创新以提质降耗,向设备要效益,向管理要效益,向创新要效益。经营权卖断后,很多员工都主动的加班加点,提高效率。如,加工平台加工二车间刘清平动手制作了“圆花盘工装”,将过去只能在镗床上加工的滑座利用工装可在车床上一次加工2件,提高了工作效率50%,降低了加工费用1500余元。刘清平制作的“三爪卡盘工装”对不规则件进行加工,过去沿用的四爪卡盘提高效率50%,一批次节约加工费用80余元,此法还被推广应用到其他不规则工件的加工,如节省了加工时间,使许多难以装夹的工件按期完成。

(3)继“阳光采购后”,又推行了“双向对比采购法”。以前,公司采购是每个业务人员长年对固定的几种物资进行采购。现在,将采购人员分成两个独立的采购小组,每个小组对同一个产品分别进行询价购买,哪个小组的质量最好、价格最低就由那个小组来采购,到月底就可以按提成拿奖金。这样做主要有两点好处:一是,在两个采购小组之间引入竞争机制,按照“谁的价格低、谁的质量好,优先采纳谁的采购计划”这一新思路,必然促使业务员自觉创新采购方法,最大限度降低产品采购成本。该采购模式实施2个多月,但已有10个品种的老产品降价近7.4225万元,显示出新采购模式的威力。二是,解决了业务员和客户间多年来形成的个人关系。按照新的采购模式制度要求,每月我们根据业务员比价、询价成绩,来确定每个人的个人收入,使业务员与客户之间减少了个人交往,关系变成了纯业务关系。三是,体制改革以后,有些产品原有的降价幅度已相对较小,这就促使业务员不断开发新的货源渠道,寻找低成本的专业化配套厂家,采用性能好成本低的新产品。例如,过去使用的套筒链条没有统一的采购渠道,改革后业务员韩涛经多方查询,由浙江一专用链条厂配货,不仅使采购成本下降了5.3%,链条的主要质量指标也得到了提高,年可节约采购成本近4万元。

(4)推行“竞标成本两帐管理法”。在称量、计量的基础上,打破了原有的成本管理方式,以竞标价格作为车间成本,建一本帐,同时公司保留按标准核算的成本帐,两帐对比,竞标成本必须低于公司成本。再就是,按照两条主线进行价格核算,一是,“从上往下”的定额核算,防止个体企业哄抬价格和恶性竞争,起到了保驾护航的作用。二是,“从下往上”的称重、计量的成本价格核算,(实际最确切的价格是竞标后的价格)这充分保证了员工的利益。

另外,我们还以股份制形式成立环保和锻压公司,为职工提供了一个“企业发展,个人发财”的机会。

(6)为应对严峻的市场竞争,消化不利因素,机械总公司按照总裁实施市场化的要求,推行了内部市场化,引入了市场化竞标机制,实施了合同化管理,推行了市场链索赔制,加快了生产进程,提高了生产效率。自引入市场化竞标机制以来,特别是推行卖断管理后,生产效率平均提高了30%。如加工一车间镗床小老板周运绪,为保证840件高、低车体的加工任务,他积极动脑,打破传统的加工方法,创新性的采用了“车体调头加工法”,并制作一套工装,共节约外购加长刀具费用2000余元,工作效率提高25%以上。再如安装二车间,以往,生产一台大平板硫化机正常情况下,制作需两个多月,装配调试3人也要两个多月。

生产经营权买断后,安装平台两车间和加工平台钣金车间推行了“包工队作业法”,即每个作业队相当于一个包工队,分别有一个买断代表人,全面负责本队的业务和管理,享有对内的“人事权”和“分配权”;还分别有两个买断合伙人和两个挂牌技师,分别负责厂内安装和厂外调试工作。每竞得一份标的,由他们雇佣员工进行安装调试,并全面承担责任,这一方法带动了质量的提高和成本的降低。如今,安装作业队竞标承包后,只要工件凑手,合伙人就合理安排人手和时间,晚上加班进行小部套装配,白天进行大件装配,缩短了装配时间2-3周,效率提高25%以上。在调试方面,调试质量、费用承包后,调试人员由3人减到2人,时间由两个月减到一个半月,效率提高近50%。再如,安装平台安装二车间在调试扬州大洋造船厂QY3000时,过去,一般是需要6-8人,自卖断经营权后,该班组只派了4名员工,就在规定日期内保质保量的调试完毕。再如,卖断经营权后的“包工队长”都创新性合理安排工作,如安装一车间包工队长陈世亮竞标了两种产品,由于Q3720清理机的件不全,他就白天领上工序工件,再干着别的产品,准备齐件后,晚上加班干,这样极大提高了生产效率,保证了两种竞标产品按期完成。

(2)创新“竞标管理法”

为建立高效率、快投入、快产出的加工平台,公司打破了以前每位职工都直接参与竞标造成不足的旧做法,创新了“竞标管理法”,如,加工平台加工二车间创新推出了“车间内部小市场优化组合”,实行叫行竞标和揭榜竞标,标的上创新实行了“捆绑竞标法”、“组合竞标法”、“工期竞标法”、“质量竞标法”、“工费竞标法”,夺标小组为保质保量的完成标的,只有从工艺、技术、人员搭配等方面不断创新。

这一竞标管理的创新,极大激发了员工创新的积极性,如,加工平台加工二车间在加工出口美国ABB公司的产品时,夺标小组积极想办法动脑筋,创新性地将原来在落地镗加工的部分工序转移到龙门铣加工,在保证质量的基础上,提前三个班次完成了生产任务,并节约加工费6.4万余元。再如,卖断后,由于消耗全都从卖断人的收入中扣除,在辅助材料消耗方面也有了明显效果,以前的是考核车间,现在,考核到具体班组、甚至具体个人,大家的节约意识提高了,以前,一些价格较高的合金钻头的利用率达到90%以上就不错了,现在,通过创新、改制有些重要刀具都能够完全充分利用,包括一些价格较低的棉纱都是一袋子一袋子的领,现在一次才领2公斤,最多也是5公斤,以前石棉绳一捆就是二、三十斤,现在都换了5斤的小捆了,这就是大家创新意识提高了所带来的,在大家的共同努力下,车间设备卖断后十天的辅助材料消耗总数为575.75元,仅是卖断前十天消耗总额的零头(36.57%)。

(3)推行“十天一兑激励法”。在设备卖断和租赁后,在工资分配方面,彻底打破了过去从上往下算工资的旧做法,而是根据职工一天所创造的价值,扣除相关费用后,即为职工一天收入所得,这部分所得全部支付给职工个人,即对工资“一日一算”,工资也不再一月一兑现,而是十天一兑现,这让买断人和租赁人在较短时间内感受到了卖断和租赁的好处,激起了全员通过创新提高效率、降低成本的积极性,加工平台加工二车间孙元宝买断设备后,通过创新提高效率、通过节约降低消耗,前十天就拿到了923.5元的工资,加工一车间的王洪开凭借过硬的技术、通过创新就拿到了888.8元,这充分说明了设备卖断后,大部分职工的创新积极性已提高了。

(4)创新成本管理机制,也不断创新管理方法,推动成本管理工作更深、更细的发展。首先,建立市场化资金管理体系。资金管理中心作为总公司资金结算平台,各车间以一个独立的个体作为成本控制平台,与上下工序之间形成真正的买卖关系,用价格以内部货币资金的方式贯穿于生产物流的整个过程。各成本控制平台每天根据签订的合同价格,通过资金结算平台进行日常结算,每月各资金控制平台根据当月收入及成本费用核算出当月实现实际利润,并以此为基准进行考核。这一方式在很大程度上督促车间将成本核算工作进行的更细更具体,如钣金车间为争创利润最大化,在进行原始成本记录时,对钣金件都是一件一件的过秤,一件一件的算,保证了原始记录的正确性,保证了成本的真实性。

其次,推出“积压物资四步处理法”。机械总公司由于历史原因,前几年库存了大量的积压物资,按照总裁“零库存”的整体思路,对所有物资进行了清查,制定了“积压物资四步处理法”。第一步,确定承包部门,签订承包合同,将软指标变成硬指标。第二步,将承包消化目标进行公示,由职工进行监督。第三步,在研究院实行目标管理,将积压物资有限利用,并进行一定的奖励。第四步,由物资管理中心全面调资,能重新利用的重新利用,能转卖的转卖,能退的退,能换的换。通过这些措施,机械总公司库存由年初4820.4万元降到了8月份的3054.92万元,降低了27.29%,比去年同期降低了56.97%。

(5)创新研制新产品方面有了飞跃提高根据总裁“跳出传统产业小圈子,发展高精尖新产业”的具体部署,机械总公司拓展了新思路,不断创新性地开发研制新产品,从过去的“傻大黑粗”发展到现在的“高精尖细”,完成了从低端市场到中高端市场的转变,机械总公司还通过让各个研究分院对本地区进行分片垄断市场,从而达到全国覆盖式垄断市场。

如,机械总公司机械研究院济南分院院长徐金成,今年上半年,他亲自签定并研制开发非标合同9项,合同额达771.9万元,徐金成开发研制的系列钢管内壁抛丸清理机、不锈钢带抛丸清理机等新产品是国内第一个也是唯一个系列钢管内壁抛丸清理机供应商,填补了国内空白,同时也吸引了东南亚国外客户前来洽谈;他开发研制的钢瓶内外壁抛、喷丸清理机,不仅填补了国内空白,还是机械总公司首次涉足防腐行业的成功典范,为机械总公司充分发挥了自主开发的技术优势,占领高端市场找到了经济增长的利润空间。

再如,漯河研究分院开发了FTB20沸腾冷却床、L2706振动落砂机、DQ05顶杆起模机、DQ05顶杆起模机、开发了酚脲烷树脂砂生产线等新产品,其中开发的“VRH”法水玻璃砂生产线被列为国家科技成果重点推广项目,是国内目前最先进的水玻璃砂工艺之一。采用“VRH”真空硬化工艺,每吨铸件型砂费用可节约15-20%,因此,此工艺很受铸造行业尤其是铸钢行业的欢迎,市场潜力较大。为砂处理项目又增添了一个新的增长点。

占领市场的战略决策发挥了巨大威力根据机械产品技术含量,对外部市场进行分析,找到最佳的市场切入点,创新性的将目前国内铸造机械分成高、中、低端三个市场,针对每一个层面的市场有着不同的客户群和竞争对手,制定了“市场分层控制法”:逐步垄断高端产品市场,全面控制中端产品市场,巩固拓展低端产品市场。

逐步垄断高端产品市场。根据高端产品市场情况,我们借助名牌的影响力和公司的雄厚实力,积极寻找高端产品信息,进行科研攻关,做别人不敢做、别人做不了的产品,提高产品的科技附加值,增强名牌的含金量。在今年3月份,河南某机械集团公司10万吨V法造型线的竞标活动中,我公司充分利用科研院所和专家的力量,依托名牌,以高端技术的产品赢得客户,得到了近二千八百万的定单,并以较好的信誉和质量连续竞得二、三期工程,创下机械订单额之最。

全面控制中端产品市场。推行业务经理买断制,控制中端产品市场。中端产品大多我公司多年生产的已成系列化清理产品,业务经理都比较熟悉,采用业务经理买断制就是将公司系列产品按不同的内部市场价销售给业务经理,高出部分税后提成给业务经理。对中端砂处理产品,根据利润情况销售给业务经理,买断制让每位业务经理真正成为市场的老板,极大的提高了业务经理的销售积极性和对中端产品的市场销售的欲望,同时该制度的实施为项目的成功率提供了业务资金支持;

巩固拓展低端产品市场。针对低端产品市场特点,大力发展低端产品销售,帮助和扶持中间商,从源头上控制其个体小厂低端产品销售,遏制竞争对手的发展。目前,我公司共与21家中间公司签订销售协议,形成自己成熟的网络。通过发展商,逐步拓展了低端产品市场,给机械带来了大量订单,如仅浙江立信公司就曾创下一次性订货16台的记录。

(6)品牌运作效应显著

由于机械总公司先进的管理及具有机械特色的企业文化,通过内抓管理,外树形象,得到了用户的认可,确立了市场竞争中主角地位,订单越来越多,两年走完了别的企业三年甚至更多时间才能走完的路,若没有创新,没有品牌运作,以现有生产能力,2个机械公司也干不完现在的订单量,机械总公司为充分利用名牌优势,两个机械总公司本着“走出去,引进来”的目的,以“全面占领市场,多点布局,多点开花”的战略思想进行了品牌运作,一是,对产品配套件推行了“公开招标法”。仅修复KW造型线就节约资金73万元。二是,实行了“中低端市场安装调试一条龙法”。在中低端市场方面,以机械四个股份制加盟厂为主体,实行加工、安装调试一条龙服务,可最大限度的降低成本,扼制当地小型企业的发展与蔓延,给个体企业以致命的打击,完全垄断中低端市场,自5月份成立以来共完成销售收入467.6万元,创造利润65万元。三是,对高端产品实行“定牌加工法”。对砂处理线等高端产品实行定牌加工法,将诸城铸钢厂、大连宝峰公司定位定牌加工厂,防止了一家供货的垄断现象发生,解决了必须现款提货的不利局面,有利于价格的调整。四是,对大设备的安装调试实行“异地安装制作法”。根据公司缺乏大型非标设备专业安装人员的现转,通过合理借用社会资金,将9家有资质的专业安装公司成立了“安装调试平台”,缓解了内部生产压力、减少人身安全事故、降低了费用。如成功运作了“兖州砂线”、“肥城云宇砂线”等,可节约资金近百万元。目前为止全国共有125家协作单位与之合作,现有当地加工户13家,储备户18家。现有钣金户14家,储备户8家。

同志们,一年来,在总裁创新理论的引导下,我们用创新战胜了不利因素,用创新打败了竞争对手,用创新提高了效益增加了收入。我们之所以能取得这样好的成绩,实现这样大的突破,和广大干部员工付出的辛勤的劳动和汗水分不开的。在这里,我代表机械总公司,希望大家再接再励,认真学裁的深化创新理论,争取创出更多更好的创新项目,争取铸机、橡机、环保、锻压四个主导产业十年之内均达到全国第一的远大目标!

最后,我代表机械总公司领导班子谢谢大家!