沿空留巷巷旁充填体材料优化研究
时间:2022-06-16 09:54:05
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摘要:以新景煤矿3216综采工作面沿空留巷为研究背景,通过添加EVA聚合物对巷旁充填混凝土进行了改性试验,确定出合理的聚合物掺量为15%;同时采用数值模拟确定出合理的充填体宽度为1.2m。现场应用结果表明:留巷期间,充填体稳定性较好,巷道顶底板的累计变形量为293mm,两帮的累计变形量为211mm,能够满足工作面安全高效的生产需求。
关键词:沿空留巷;改性混凝土;充填体宽度;数值模拟
1工程概况
新景煤矿3216综采工作面主采3号煤层,3号煤层总体赋存稳定,结构简单,一般含1层夹矸;煤层以镜煤、亮煤为主,内生裂隙发育。本工作面煤层总厚2.19~2.79m,平均厚度2.39m;煤层结构为0.47(0.04)1.88;煤层倾角2~9°,平均倾角5°。煤层顶底板情况如表1所示。3216综采工作面位于525水平,工作面标高517~556m,埋藏深度为460~530m。本工作面走向长1390m,倾斜长216m,面积300240m2。工作面井下东部为3214工作面(已采),南隔采区煤柱为3215工作面(未采),西为3218工作面(正掘),北为保安3117工作面(未采)。该矿工作面间的区段煤柱以往一直按20~30m的宽度留设,不仅浪费了大量的煤炭资源,而且难以保证巷道位于低应力区。为了提高煤炭资源回采率,考虑在3216工作面采用柔模充填沿空留巷技术。
2巷旁充填材料试验
2.1试验材料及方法
充填墙体的材料主要为混凝土,其中水泥材料为P.II42.5硅酸盐水泥;采用中级砂作为细骨料,将石块按一定级配破碎成5~20mm的碎石作为粗骨料;最后加入自来水和钢纤维进行混合形成基准混凝土。在基准混凝土材料里加入EVA乙烯共聚物进行改性,并分别按照5%、10%、15%、20%的掺量进行混合,形成4组改性混凝土。将基准混凝土与4组改性混凝土制成100mm×100mm×100mm的立方体试件,并放入养护箱中进行养护,待其达到最终强度后,分别进行单轴压缩强度试验,以0.5MPa/s的加载速度进行测试分析。
2.2充填体应力-应变试验
5组充填混凝土试件的单轴压缩应力-应变试验结果如图1所示。由图1可知,在基准混凝土中掺入EVA聚合物可以有效提高其塑性变形的能力,同时其载荷峰后的延性也得到了提高。随着聚合物掺量的增加,混凝土试件的轴向应变率即让压性呈先增大后减小的趋势。当聚合物掺量为15%时,改性混凝土试件的让压性最大,达到了6.14%,而基准混凝土的让压性只有0.79%.因此,综合考虑混凝土充填墙体需同时具有较好的变形能力和让压性,确定改性混凝土中聚合物的掺量为15%.
2.3充填体抗压强度测试
15%掺量的改性混凝土及基准混凝土的抗压强度测试结果如图2所示。由图2可知,在养护初期,改性混凝土抗压强度的增速要低于基准混凝土,这是由于聚合物会降低水泥的水化作用速度,导致混凝土早期强度不能及时增长;在3~7d后,二者的抗压强度增速基本持平,这是由于聚合物在一定时间内形成了网状薄膜,与水泥水化后的产物相互缠绕形成承载体,并达到了一定的强度。整体来看,改性混凝土28d后的抗压强度要低于基准混凝土,但基本可以达到基准混凝土强度的78.1%.
2.4充填体弹性模量测试
改性混凝土及基准混凝土的弹性模量特征如图3所示。由图3可知,改性混凝土的弹性模量要低于基准混凝土,分析主要有两方面原因,一是由于混凝土中的聚合物形成了具有一定塑性的薄膜网,对混凝土的结构成型有一定的影响;二是由于掺入钢纤维后的混凝土刚性较高,二者共同作用下导致了改性混凝土的弹性模量降低。而较低的弹性模量表明试件的让压性更好,因此改性混凝土的充填体在同等载荷下更有利于巷道的维护。
3合理充填体宽度的确定
3.1建立模型
根据3216综采工作面的实际工程地质条件,采用FLAC3D数值模拟软件建立了不同充填体宽度(0.5m、0.8m、1.0m、1.2m、1.5m、2.0m)的计算模型,模拟分析不同工况下巷道围岩的位移情况。模型尺寸统一为长×宽×高=150m×100m×50m;在模型上边界施加10.9MPa的垂直均布载荷,以模拟覆岩压力,模型四周及下边界采用位移边界条件约束;模拟单元均遵循摩尔库伦破坏准则。模拟中煤岩体物理力学参数如表2所示。
3.2模拟结果分析
不同充填体宽度下留巷围岩的位移情况如图4所示。由图4可知,在巷内支护参数及其他条件统一的情况下,随着充填体宽度的增加,巷道围岩的变形量逐渐减小。当充填体宽度为0.5m时,顶底板移近量为1300mm,两帮移近量为1140mm;充填体宽度增加至2.0m时,顶底板移近量为300mm,两帮移近量为150mm,较0.5m充填体时分别降低了76.9%、86.8%,下降幅度较大;其中,充填体宽度由580.5m增加至1.2m时,顶底板移近量及两帮移近量分别降低了71.5%、80.7%,降低幅度较大;充填体宽度由1.2m增加至2.0m时,顶底板移近量及两帮移近量仅降低了18.9%、31.8%,降低幅度较小。可以看出,充填体宽度增加至1.2m后,继续增大宽度对围岩的变形量的影响已不明显。因此,初步确定出合理的充填体宽度为1.2m。图5为1.2m充填体宽度下的垂直应力分布特征。由图5可知,工作面回采时,充填墙体内的最大垂直应力为10~17MPa,低于改性混凝土的抗压强度,因此,1.2m宽度的充填体在留巷期间可以保持稳定。
4现场应用试验
4.1沿空留巷安全支护技术措施
4.1.1架前临时支护在进行柔模充填体浇筑前,需先确定巷道围岩的安全情况,然后在140号~145号支架铺网作业后进行临时支护作业,临时支护选用单体液压支柱,柱间距不得大于1.0m,单体柱必须紧贴煤壁支打,柱帽为长度1.0m的木板。4.1.2架后正式支护架后正式支护采用打锚索方式进行,确认柔模支设处顶板完好后,待拉架、顶溜后,架后支打临时支护,在140号~145号支架后先支打第一排锚索;在140号~145号支架支打第二排锚索,每排布置5根锚索,机尾为第一根依次向机头方向布置5根,柔模两侧加强锚索(第一根、第二根)选用D21.8mm×7200mm钢绞线,锚索配2m长槽钢;第三根、第四根锚索选用D21.6mm×5200mm钢绞线,锚索配2m长槽钢;第五根锚索选用D21.6mm×5200mm钢绞线,锚索配0.4m长槽钢,槽钢间距1m。钢绞线张拉后,D21.6mm锚索设计承载能力为318kN,D21.8mm锚索设计承载能力为364kN,张拉预紧力不小于300kN。
4.2应用效果分析
为验证1.2m宽度充填体的留巷效果,在3216工作面巷道内布置测站,对留巷期间巷道的围岩位移情况进行监测分析,如图6所示。由图6可知,沿空留巷围岩的变形量主要在滞后工作面0~60m的范围内急剧增长,在滞后工作面80m之后,围岩变形逐渐趋于稳定。其中顶底板的累计变形量为293mm,两帮的累计变形量为211mm,且留巷期间充填体具备一定的让压性能,未出现破坏情况,能够满足工作面安全高效的生产需求。
5结语
1)EVA聚合物可以有效提高充填混凝土的让压性能,通过试验确定出混凝土中合理的聚合物掺量为15%.2)根据新景煤矿3216工作面的实际地质条件,通过FLAC3D数值模拟软件分析了不同充填体宽度的留巷效果,确定出合理的充填体宽度为1.2m。3)根据实际条件设计了沿空留巷的安全支护措施,现场试验结果表明,采用1.2m宽度的改性混凝土作为充填体后,围岩整体位移较小,留巷效果较好。
参考文献:
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作者:詹虎荣 单位:山西新景矿煤业有限责任公司
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